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特靈螺桿式冷水機(jī)組的故障與排除
(對(duì)RTHB300RT型號(hào)特靈螺桿式壓縮機(jī)因制冷劑不足而引起壓縮機(jī)異響的一次檢修)
摘要:排氣溫度升高,排氣過(guò)熱度偏大,系統(tǒng)回油不足,供油回路 不正常,至使壓縮機(jī)傳動(dòng)部件潤(rùn)滑不良,油密封性能差,從 而引發(fā)壓縮機(jī)聲音異常,噪音偏高,機(jī)組振動(dòng)大。本文以此 為主題,著重介紹以此而引起的故障與排除。 關(guān)鍵詞:螺桿式壓縮機(jī),異響,制冷劑不足,回油不足。 正文:我司于2003年10月承接某大大廈的兩臺(tái)RTHB300RT型特靈水冷螺桿式冷水機(jī)組,簽約負(fù)責(zé)對(duì)該兩臺(tái)機(jī)組進(jìn)行維修保養(yǎng),其機(jī)組由江蘇特靈電制冷機(jī)公司制造,出廠日期為1999年3月,甲方投入使用日期為2000年4月,在我司接管前,甲方為了節(jié)約維保費(fèi)用,有一年左右的時(shí)間內(nèi)上沒(méi)有專業(yè)維修公司進(jìn)行維修保養(yǎng);其間,甲方發(fā)現(xiàn)2#機(jī)組壓縮機(jī)有異響,噪音偏高(該機(jī)型機(jī)組在負(fù)荷約95%的狀態(tài)下,其運(yùn)行噪音約為78dB左右,而甲方工程負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量其噪音為105dB左右),而且壓縮機(jī)振幅較大,我司在2003年10月對(duì)機(jī)組進(jìn)行第一次檢查保養(yǎng),甲方工程負(fù)責(zé)人遂將此故障告知我司;查明原因,解決故障。 RTHB300RT型螺桿式冷水機(jī)組,制冷工質(zhì)為R-22,使用一臺(tái)半封閉雙螺桿壓縮機(jī),采用星-三角啟動(dòng)運(yùn)行,壓縮機(jī)只有三個(gè)運(yùn)動(dòng)部件,二個(gè)轉(zhuǎn)子(陽(yáng)轉(zhuǎn)子和陰轉(zhuǎn)子)和一個(gè)負(fù)荷控制機(jī)構(gòu)(滑閥),兩個(gè)轉(zhuǎn)子的末端各安裝有一個(gè)軸承組,滑閥位于轉(zhuǎn)子上方并沿轉(zhuǎn)子頂部移 1
動(dòng)、而進(jìn)行負(fù)荷調(diào)節(jié)。RTHB300RT型螺桿式壓縮機(jī)不設(shè)油泵,其油路系統(tǒng)的供油、回油和潤(rùn)滑等是通過(guò)吸排氣間的壓力差和蒸發(fā)器液位來(lái)完成。 一、 故障分析: 螺桿式壓縮機(jī)組在供冷運(yùn)行中壓縮機(jī)產(chǎn)生異響,噪音偏大、機(jī)組振動(dòng)大的原因可能有如下幾點(diǎn): 1、 機(jī)組系統(tǒng)內(nèi)制冷劑不足,有滲漏導(dǎo)致制冷系統(tǒng)高低壓差不正 常(冷凝壓力與蒸發(fā)壓力),及蒸發(fā)器內(nèi)制冷劑液位過(guò)低與壓 縮機(jī)油槽油位過(guò)低,因此向壓縮機(jī)各運(yùn)動(dòng)部件的供油量減少 (因?yàn)槁輻U式壓縮機(jī)是沒(méi)有油泵、而是靠吸排氣間的壓力差 來(lái)實(shí)現(xiàn)),壓縮機(jī)油系統(tǒng)的工作過(guò)程為: 匯集在壓縮機(jī)油槽 內(nèi)的冷凍潤(rùn)滑油,在壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)期間是處于排氣壓力之下(其 間潤(rùn)滑油經(jīng)壓縮機(jī)內(nèi)的油分離器所分離),由主油路排出后經(jīng) 油過(guò)濾器進(jìn)行過(guò)濾、再經(jīng)主電磁閥后分為二個(gè)油路:(1)、潤(rùn) 滑和冷卻壓縮機(jī)吸氣、排氣端軸承后流入壓縮機(jī);(2)送至 容量控制機(jī)構(gòu),作為控制機(jī)構(gòu)的動(dòng)力,使滑閥運(yùn)動(dòng)。 2、 在明確油路的輸送過(guò)程后,再來(lái)分析制冷劑不足的問(wèn)題;制 冷劑不足勢(shì)必會(huì)引起排氣壓力降低和蒸發(fā)器液位過(guò)低,當(dāng)系 統(tǒng)壓差過(guò)低和蒸發(fā)器冷媒液位過(guò)低就一定會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)回油困 難,回油困難又會(huì)造成壓縮機(jī)油槽油位過(guò)低和壓縮機(jī)供油量 減少;而供油量減少就會(huì)使螺桿壓縮機(jī)之陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子、壓縮機(jī) 各機(jī)械部件間和轉(zhuǎn)子與缸體之間的油密封效果降低;陰陽(yáng)轉(zhuǎn) 2
子潤(rùn)滑不足、從而會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)子之間產(chǎn)生干磨擦,使壓縮機(jī)產(chǎn) 生不正常噪音,引發(fā)異響。 3、 系統(tǒng)高低壓差不正常,排氣壓力過(guò)低和油壓偏低;又會(huì)導(dǎo)致 潤(rùn)滑和冷卻軸承的供油量減少,輸送到吸排氣端軸承和容量 控制機(jī)構(gòu)的供油量減少,如果吸排氣端軸承缺油,亦會(huì)產(chǎn)生 干磨擦(機(jī)組運(yùn)行期間,軸承失油會(huì)造成嚴(yán)重的設(shè)備損壞),并且油冷卻效果降低(帶走軸承室的熱量減少)導(dǎo)致軸承發(fā) 熱,磨擦增大,亦會(huì)產(chǎn)生異響。如果發(fā)現(xiàn)以上軸承失油故障;和不采取停機(jī)措施而使機(jī)組繼續(xù)運(yùn)行的話,軸承就會(huì)因干磨 擦最后卡死、使故障范圍進(jìn)一步護(hù)大。 4、 油過(guò)濾器臟堵、油質(zhì)性能變差等都會(huì)導(dǎo)致油壓差增大、主油 路電磁閥故障,亦會(huì)產(chǎn)生不正常噪音和異響。 二、 故障檢查: 經(jīng)過(guò)對(duì)2#冷水機(jī)組在運(yùn)行中的各項(xiàng)工作參數(shù)及運(yùn)行狀態(tài)觀察 分析,發(fā)現(xiàn)機(jī)組存在以下不正常參數(shù): 1、 蒸發(fā)溫度在0~1.5℃的范圍浮動(dòng),甚至因低蒸發(fā)溫度報(bào)警而 導(dǎo)致機(jī)組停機(jī)(蒸發(fā)溫度在正常運(yùn)行時(shí)應(yīng)為:3~7℃之間、標(biāo) 準(zhǔn)工況下)。 2、 蒸發(fā)壓力過(guò)低,其蒸發(fā)壓力在350~422KPAG之間;(蒸發(fā)壓力 在正常運(yùn)行時(shí)應(yīng)為:448~517KPAG之間、標(biāo)準(zhǔn)工況下)。 3、 冷凝壓力過(guò)低,其冷凝壓力在850KPAG左右;(冷凝壓力在正 常運(yùn)行時(shí)應(yīng)為:898~1397KPAG之間、標(biāo)準(zhǔn)工況下)。 3
4、 油壓差繼電器壓力調(diào)整值異常;不在標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定值內(nèi)(正常設(shè) 定值應(yīng)為:50PSIG) 5、 蒸發(fā)器接近溫度值過(guò)大(即是冷凍水出水溫度與蒸發(fā)溫度的 溫差過(guò)大)其數(shù)值達(dá)到8℃(機(jī)組在正常運(yùn)行時(shí)其蒸發(fā)器接 近溫度的理想值應(yīng)≤2.2℃);冷凍水出水溫度偏高,出水溫 度無(wú)法降低; 6、 電子膨脹閥的開(kāi)度達(dá)到95~100%之間(在正常工況和滿負(fù)荷 時(shí)其開(kāi)度應(yīng)為30~50%,該數(shù)值隨負(fù)荷及冷凍水出水溫度和供 回水溫差變化而變化)。 7、 壓縮機(jī)排氣溫度過(guò)高,達(dá)到65℃左右;排氣過(guò)熱度也偏大, 達(dá)到42℃,(機(jī)組在正常運(yùn)行時(shí)其壓縮機(jī)排氣溫度溫度的數(shù) 值應(yīng)在:43~54℃之間或≤60℃,該數(shù)值隨負(fù)荷及冷卻水進(jìn)出 水溫度和冷凝器接近溫度變化而變化);壓縮機(jī)電機(jī)繞組溫度 有所偏高。 8、 系統(tǒng)滲漏檢查;采用肥皂水溶液涂抹到懷疑有滲漏的部位(冷 凝器、蒸發(fā)器之溫度傳感器、壓力變送器、維修角閥、安全 閥等絲扣連口及其它部位);當(dāng)涂到冷凝器溫度傳感器與冷凝 器外殼連接絲扣處時(shí),發(fā)現(xiàn)有明顯的滲漏(接口處已生銹),,檢查機(jī)組整體狀態(tài)和其它有關(guān)部位后;未見(jiàn)滲漏。 三、 故障排除: 查明原因、找出故障后、經(jīng)與甲方協(xié)商和報(bào)價(jià),決定對(duì)2#機(jī) 組進(jìn)行修復(fù)并補(bǔ)充制冷劑。 4
考慮到滲漏處未安裝維修角閥,且滲漏處在冷凝器與溫度傳感 器絲扣處,同時(shí)如果采取冷媒回收或轉(zhuǎn)移的辦法,則工程量偏大,況且資源配置不足;根據(jù)多年的維修經(jīng)驗(yàn)、解決此種外漏的方法就是決定在停機(jī)帶壓狀態(tài)下采用PSI快速帶壓堵漏膠補(bǔ)漏;先將滲漏處表面附作物及松散結(jié)構(gòu)物清除,處理成粗糙效果,使?jié)B漏處露出結(jié)構(gòu)本色,然后按滲漏處的大小范圍切取PSI,將兩種不同分子的材料充分揉勻、混合;再將調(diào)配好的膠泥擠壓在滲漏孔縫上、并沾水整理膠泥表面,除去多余的膠泥,待其固化(PSI帶壓堵漏材料在25℃的環(huán)境下16小時(shí)完全固化、極其堅(jiān)硬),在其完全固化后再檢查、已無(wú)滲漏。 以上故障排除后;遂準(zhǔn)備啟動(dòng)機(jī)組和補(bǔ)充制冷劑,在此之前先將 油壓差控制值調(diào)整到正常狀態(tài)(50PSIG)、將控制中心冷凍水溫設(shè)定值適當(dāng)?shù)亟档?,?fù)荷百分比及電流百分比設(shè)定在60%的手動(dòng)控制狀態(tài),將冷凍水降低率設(shè)定至0.5℃/min,以防止機(jī)組在熱負(fù)荷過(guò)大的情況下增速度過(guò)快;同樣考慮到該機(jī)組已運(yùn)行3年有多、及在制冷劑不足的情況下運(yùn)行了一段時(shí)間,遂對(duì)壓縮機(jī)在停機(jī)狀態(tài)下適當(dāng)?shù)匮a(bǔ)充了2GALLON的特靈專用冷凍油作為補(bǔ)充、因?yàn)閴嚎s機(jī)油槽油位已過(guò)低。 在完成以上設(shè)定程序后,啟動(dòng)機(jī)組并補(bǔ)充制冷劑,同時(shí)觀察機(jī) 組運(yùn)行工況如:蒸發(fā)壓力、蒸發(fā)溫度、排氣溫度與冷凝壓力等參數(shù);在補(bǔ)充了3瓶制冷劑共68.0kg并連續(xù)運(yùn)行1小時(shí)后,機(jī)組整體狀態(tài)和運(yùn)行工況已趨于平穩(wěn),但各項(xiàng)參數(shù)仍然未達(dá)到 5
標(biāo)準(zhǔn)值;因此對(duì)系統(tǒng)再次充注了2瓶共45.4.0kg制冷劑,再運(yùn)行機(jī)組約半小時(shí)后;觀察其運(yùn)行工況和參數(shù)已基本正常,壓縮機(jī)運(yùn)行已無(wú)異響,且聲音沉實(shí);遂將控制中心手動(dòng)控制狀態(tài)恢復(fù)至自動(dòng)控制狀態(tài),同時(shí)將負(fù)荷百分比及電流百分比恢復(fù)至95%的狀態(tài),并將冷凍水降低比率設(shè)定至1.0℃/min,然后再觀察運(yùn)行機(jī)組約半小時(shí)并記錄以下各運(yùn)行參數(shù):壓縮機(jī)負(fù)荷95%。壓縮機(jī)平均線電流276A。電機(jī)各繞組平均溫度20℃。蒸發(fā)壓力495kPAG;飽和溫度5.8℃。冷凝壓力1253 kPAG;飽和溫度35.5℃。壓縮機(jī)排氣溫度54℃;排氣過(guò)熱度18.5℃。電子膨脹閥開(kāi)度在45%。冷卻水進(jìn)水溫度29.0℃;出水溫度33.9℃。冷凍水進(jìn)水溫度11.7℃;出水溫度7.9℃。至此、機(jī)組已維修完畢、并正常交付于甲方使用;三天后再次回訪檢查、機(jī)組整體狀態(tài)、運(yùn)行工況和滲漏修補(bǔ)處均正常。該機(jī)組從2003年10月維修至今、機(jī)組整體狀態(tài)和運(yùn)行工況及修補(bǔ)處都正常;得到用戶的認(rèn)可和贊同。 結(jié)束語(yǔ): 1、 綜上所述,通過(guò)對(duì)RTHB300RT螺桿式冷水機(jī)組的維修 體會(huì)和總結(jié);發(fā)生此類故障有兩方面的原因:一是使用單位不重視、在機(jī)組產(chǎn)生滲漏和冷媒不足、油位過(guò)低和機(jī)組潤(rùn)滑不良的情況下,繼續(xù)使用所致。二是使用單位長(zhǎng)期缺乏對(duì)設(shè)備的專業(yè)維修保養(yǎng),操作管理人員素質(zhì)差;否則也就不會(huì)出現(xiàn)此類故障了。 |
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