有好的設備必須有好的操作者 化工設備由于操作不當引起的故障也屢見不鮮。 ★如某公司在系統(tǒng)吹掃時,離心式壓縮機及出口閥門沒有關(guān)閉,造成剛剛安裝好的壓縮機在沒有投油系統(tǒng)時反轉(zhuǎn),整個機組軸瓦燒毀;還有在開屏蔽泵時忘記開入口閥,造成泵燒毀的事故 ★我公司在使用屏蔽泵輸送二甲胺時,入口閥門沒有手動確認(只是目測閥桿螺紋出來的比較多),啟動泵,轉(zhuǎn)了10秒鐘不到,2個碳化硅動軸承組件碎裂卡死軸套,使電機無法轉(zhuǎn)動。最后更換配件,開啟泵入口閥門,并排除泵內(nèi)的氣體后,啟動正常。 ★我們有一次是壓縮機的軸瓦沒有裝,就給合成系統(tǒng)沖壓,造成潤滑油從壓縮機兩端大量泄漏。 ★系統(tǒng)原始開車時,管道內(nèi)雜物沒有吹掃干凈,造成閥門密封面損傷,被迫更換新閥門。 ★我們裝置,汽輪機,主操在平衡驅(qū)動蒸汽時(4.2MPA,42.℃),錯將80輸入成8,造成壓縮機聯(lián)鎖。 ★我們公司一車間急冷油泵開車,那家伙高速泵,轉(zhuǎn)速高達12600r/min,操作工開車發(fā)現(xiàn)機封處冒煙立馬緊急停車,介質(zhì)因溫度過高早已產(chǎn)生氣化,但導淋閥門卻半天打不開,等操作工拿來F扳手打開時,噴出來的全是霧狀氣體。最后拆機檢查,泵內(nèi)的O型密封圈、機封的O型圈基本全因高溫燒毀,酷暑的小泵房里加班加點的搶修啊。唉,操作工那時都跑到中控涼快去了,維修工忙活的渾身上下滿是臭汗。維修吶,說起來一把淚的有木有?同感的有木有??? ★壓縮機在試車前電工對輔助油泵進行的測試,輔助油泵投的在試驗位置,試驗后沒有投到正常位置,壓縮機試車完停機時突然發(fā)現(xiàn)油壓一直在下降,一看輔助油泵沒有開啟,導致在壓縮機怠速過程中油壓很低直至最后完全沒有油壓,軸瓦在這個過程中肯定有磨損,只是磨損大于不大的問題,如果多來兩次,壓縮機軸瓦就會直接損壞。 ★出口閥門關(guān)閉,一直打泵, 發(fā)現(xiàn)沒流量。 檢查泵(磁力泵)介質(zhì)硫酸,碳化硅軸承碎成小石頭了。 ★離心機檢修后,重新運行,沒有人在意轉(zhuǎn)鼓的選擇方向,運行了半個月領導路過發(fā)現(xiàn)原來是反轉(zhuǎn)的。 動設備能否安穩(wěn)長滿優(yōu)的運轉(zhuǎn),原始安裝質(zhì)量是關(guān)鍵,“先天不足,后天難補”,如何在安裝初期把握和監(jiān)管安裝質(zhì)量? 1、讀懂設備安裝技術(shù)文件和工藝設計文件; 2、校核設備安裝基礎是否達到設計及施工的要求; 3、校核設備制造質(zhì)量是否合格; 4、檢查負荷設備裝配質(zhì)量是否達標; 5、審核安裝施工方案是否滿足設備安裝技術(shù)要求,梳理安裝方案的質(zhì)量控制關(guān)鍵點和控制要素,并按照安裝步驟逐步逐一控制。 給大家上一幅照片,看看安裝的缺陷吧! 潤滑是設備運轉(zhuǎn)的重要組成部分,潤滑油(脂)是動設備的血液和生命,由于受品質(zhì)、 環(huán)境、溫度、雜質(zhì)、水分的影響,有時會出現(xiàn)潤滑失效的情況造成設備或零件損壞的現(xiàn)象。 看看這臺可憐的羅茨風機。 再看看另一臺更悲催的羅茨風機。 這臺泵由于潤滑原因嚴重燒損。昨天這臺泵剛修好,潤滑油未加足夠,倒泵后兩小時直冒青煙,嚴重燒損。 對于有的設備,千萬別被油視鏡給誤導了,設計上問題,視鏡看上有油,實際上并未侵泡到軸承,血的教訓。 潤滑油內(nèi)雜質(zhì)較多,長時間沒有更換潤滑油;潤滑油中的雜質(zhì)進入軸承滑道內(nèi)加速了軸承的磨損。 一臺回轉(zhuǎn)窯的傳動小齒輪(開式齒輪)齒面照片,第一張,齒面上看起來有很多的潤滑脂,似乎不缺油,但其實現(xiàn)場用手去摸齒面,會明顯感覺到齒面有大片的剝落、劃上,最深的已經(jīng)達到2mm左右。究其原因,并不是缺油,而是潤滑劑選用不當。該用抗極壓的開式齒輪潤滑劑的場合,卻錯誤地選用了普通的3#鋰基脂,在這種開式齒輪的場合,根本起不到任何潤滑作用,幸虧發(fā)現(xiàn)及時,對齒面損傷嚴重部位、尖銳的邊緣進行了打磨,改用專用的開式齒輪潤滑劑,齒面逐漸磨合了出來,一直穩(wěn)定運行了近10年(注:該設備為國產(chǎn)設備)。 圖片1(潤滑改善前)
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