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多聯(lián)機故障分析實例

 新用戶25123383 2023-06-28 發(fā)布于江蘇

1.內(nèi)、外機通訊故障:

常見故障:內(nèi)機地址碼撥碼重復,撥碼不到位,誤撥網(wǎng)絡地址碼,信號線星形連接,信號線質(zhì)量不好,信號線過長或受到干擾偏弱等。

故障表現(xiàn):室內(nèi)機定時燈快閃,外機點檢,內(nèi)機臺數(shù)減少或變化不變,某些內(nèi)機不制冷(熱)等。

故障處理流程:

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2.變頻多聯(lián)機高溫保護:

1)系統(tǒng)缺冷媒:

表現(xiàn)癥狀:所有壓縮機的頂部溫度,排氣溫度都較高,回氣管可能有結(jié)霜,排回氣壓力低、電流低。追加冷媒即可解決。

2)壓縮機回氣管過濾網(wǎng)臟堵:

表現(xiàn)癥狀:壓縮機頂部溫度很高,出現(xiàn)P0或P4保護,但排氣溫度并不高,其它的一臺或幾臺壓機頂部溫度很低,原因是此故障壓縮機吸不到冷媒,致使冷媒偏流至其它壓縮機,導致其他壓縮機吸氣量過大。

解決方案:將此壓縮機的吸氣管焊下,清理下吸氣過濾網(wǎng)。

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3)室外機總回管過濾網(wǎng)有堵

表現(xiàn)癥狀:所有壓縮機頂部溫度過高,而排氣基本沒有溫度和壓力,制熱時不能推動四通閥換向;氣、液管兩截止閥處的壓力基本相同;總回氣管自過濾器以后全部結(jié)霜。

解決方案:若是臟堵,清洗總回氣管過濾網(wǎng)即可。若是冰堵,需用過濾器清除系統(tǒng)中的水份。

3.四通閥不能換向或四通閥串氣:

故障表現(xiàn):

1)無換向聲音,制冷(熱)效果差;

2)四通閥下側(cè)中間一根管溫度偏高,高壓低、低壓高。

故障解決:

1)常見情況含有焊渣等雜質(zhì),卡住四通閥滑塊,此時需在開機條件下,四通閥頻繁通電、掉電,同時用木錘多次重擊四通閥,利用冷媒?jīng)_力推動滑塊。

2)系統(tǒng)錯誤追加其他型號潤滑油或其它化學物質(zhì),腐蝕四通閥內(nèi)的橡膠件,此時需要更換四通閥并清洗系統(tǒng),更換潤滑油。

4.電子膨脹閥故障:

故障表現(xiàn):制冷(熱)效果不好,或者內(nèi)機不開,但是面板、鈑金、電控盒等地方有凝露水,甚至滴水。

故障一:電子膨脹閥關(guān)不死或打不開

1)閥體沒有動作聲音或動作聲音小。

故障分析解決:

驅(qū)動線圈沒接線或接線不良,或電控板故障。

線圈在閥體上安裝不到,造成控制不良。

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2)閥體聲音正常,安裝無松動。

故障解決:由于系統(tǒng)有較多的氧化皮、焊渣等雜質(zhì),把電子膨脹閥組件過濾網(wǎng)堵了。對此電子膨脹閥反復通電、斷電,對于室內(nèi)機可以用遙控器反復的開關(guān)此臺內(nèi)機,同時用手感覺節(jié)流部件的動作及冷媒的流動。對于室外機,給系統(tǒng)上電三分鐘,電子膨脹閥會先關(guān)死再開至一定的開度,也可用手感覺到。用硬物敲打該閥體,利用冷媒?jīng)_擊力沖開障礙物。

若此法不收效,則需要更換閥體并清洗系統(tǒng)。

5.制冷(熱)不好常見原因:

1)設計負荷偏小,配管過長,落差大,室內(nèi)機臺數(shù)偏多;

2)管徑或分岐管用錯,導致室內(nèi)機偏流嚴重;

3)系統(tǒng)冷媒追加量不正確或系統(tǒng)有漏;

4)室內(nèi)機有故障,或換熱器,濾網(wǎng)臟;

5)電子膨脹閥故障或室內(nèi)機未統(tǒng)一供電且某些室內(nèi)機斷電;

6)室內(nèi)(外)側(cè)送回風短路或室外側(cè)安裝環(huán)境不利于散熱;

7)室內(nèi)機電容換小,系統(tǒng)漏風,風管過長,風阻過大等;

8)室內(nèi)機地址碼重復或不正確,能力碼與內(nèi)機型號不符。

6.壓縮機臟堵燒毀:

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原因分析:

1)系統(tǒng)銅雜質(zhì)進入壓縮機造成壓縮機過熱運行導致電機燒毀,或銅雜質(zhì)割傷電機繞阻,使繞阻短路燒毀。

2)過濾器臟堵,回氣壓力過低,回氣管段結(jié)霜,壓縮機壓縮循環(huán)量過低,高低壓差過小,導致制熱時四通閥換氣不良,需要多次敲打才能正常換向。

3)冷媒壓縮循環(huán)量小,導致排氣高溫保護。

7.故障現(xiàn)象:機組啟動時報過欠壓引起的重試

檢測三相供電電壓分別為:AC385V;AC387V;AC384V;

室外機所有保險絲均未熔斷;

室外機主板及其插件無異常;

電源接線無松動虛接現(xiàn)象;

將水泥電阻兩接線端子脫開測量其阻值,發(fā)現(xiàn)其中一個阻值為1K的啟動電阻阻值無窮大,為開路狀態(tài)。

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進一步檢查發(fā)現(xiàn):配電箱內(nèi)此機組的空氣開關(guān)其中一相接線端子松動,且觸點有氧化現(xiàn)象。

壓線端子虛接是造成電阻過流損壞的主要原因。

將該接線端子處理后重新壓接且更換水泥電阻,故障排除。

8.制冷運行時報室內(nèi)機保護裝置觸發(fā),風扇電機、排水泵、PCB、繼電器故障。

通常情況下都是有以下幾種原因引起的:

a浮球開關(guān)卡住不能復位或者浮球裝反;

b線插松動或連線開路;

c 冷凝水管排水不暢造成積水盤水位過高;

d排水泵損壞,不能排水。

本例故障通過檢查發(fā)現(xiàn):接水盤存在積水現(xiàn)象,水位過高浮子開關(guān)斷開。水泵運轉(zhuǎn)但排水量不足,線圈溫度較高。將排水泵拆下發(fā)現(xiàn)臟堵。清洗水泵并恢復故障排除。

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9.故障現(xiàn)象:制熱效果差。

室內(nèi)機制熱效果差,剛開機有熱風,隨后感覺不到熱風吹出。

點檢控制器,發(fā)現(xiàn)氣管溫度剛啟機時逐漸升高,隨后又逐漸降低,但是液管溫度變化不大,略有溫升,拆開電子膨脹閥線圈,故障依舊,判斷管路堵,拆開管路保溫,發(fā)現(xiàn)分歧管到室內(nèi)機氣管段存在兩處管路嚴重折扁現(xiàn)象。

管路修復后,開機調(diào)試正常。

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10.故障現(xiàn)象:高壓保護,制冷時效果差。

檢測發(fā)現(xiàn),壓縮機頻率始終上不去,在34-48之間,查看保護情況,是出現(xiàn)高壓保護,有時也出現(xiàn)壓比保護,檢測到的環(huán)境溫度。50度,實際的環(huán)境不超過38度,判斷是室外散熱不好導致高壓保護。

將空調(diào)排風測隔離墻拆除,整個室外機向前移動20CM以上,改善散熱情況后,效果良好。

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10.故障現(xiàn)象:排氣過熱度過高。

制冷開機運行后,變頻壓縮機排氣溫度逐漸上升,至140℃保護停機。出現(xiàn)排氣溫度過高保護。重試三次后報故障代碼。

現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn):除了壓縮機高溫保護外,壓縮機吸氣過濾器之后有結(jié)霜現(xiàn)象。

分析過濾器部位存在堵塞節(jié)流的情況,造成回氣量不足,致使壓縮機頂部溫度升高。

由于該設備已正常運行半年多時間,基本排除冰堵的可能性。

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將該過濾器焊下后,發(fā)現(xiàn)過濾網(wǎng)脫落。

通過檢查冷凍油污染程度,基本排除因雜質(zhì)過多,積聚致使局部壓力升高而造成的濾網(wǎng)脫落。為濾網(wǎng)固定不良造成的自然脫落。

更換新的吸氣過濾器后機組調(diào)試運行正常。

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11.故障現(xiàn)象:制冷,排氣過熱度降低。

背景:用戶反映冬天制熱時效果都非常好,但是夏天制冷時一臺空調(diào)效果一直都非常好,但是其余臺數(shù)效果差。

該系統(tǒng)制冷劑充注是嚴格按照產(chǎn)品技術(shù)要求充注,首先可以排除制冷劑過量,另外所有壓縮機排氣溫度都不高,排除溫度傳感器傳感錯誤的可能,判斷有可能室內(nèi)機電子膨脹閥開度過大所致,對所有室內(nèi)機停機,直至各室內(nèi)機的盤管溫度升高到室內(nèi)環(huán)境溫度,再重新開機,此時僅僅選擇一臺室內(nèi)機開啟制冷,其他室內(nèi)機開送風,觀察各室內(nèi)機氣液管溫度和出回風溫差,發(fā)現(xiàn)有一臺室內(nèi)機的出回風溫差明顯偏大,達到10℃,而且該室內(nèi)機的氣液管溫度偏低,判斷問題可能出在該室內(nèi)機,電子膨脹閥開啟鎖死。重點檢查該室內(nèi)機,用開閥工裝反復開關(guān)調(diào)整多次,開機調(diào)試系統(tǒng)工作正常。

12.故障現(xiàn)象:系統(tǒng)冰堵。

經(jīng)現(xiàn)場檢查,機組試運轉(zhuǎn)后,低壓管段嚴重結(jié)霜,機組開機后短時間內(nèi)低壓降至0.10MPa,熱氣旁通電磁閥打開。定速壓機跳脫,變頻壓機持續(xù)降頻,最低維持24Hz運轉(zhuǎn)。排氣溫度持續(xù)升高,約運行10分鐘左右停機保護。系統(tǒng)出現(xiàn)電子膨脹閥、壓縮機吸氣過濾器、分流管組件不同程度的結(jié)霜,且不同機組每次開機結(jié)霜位置不完全一致。檢查真空泵,泵內(nèi)真空油已發(fā)生乳化變質(zhì),判斷為系統(tǒng)冰堵。

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處理措施:

徹底排放系統(tǒng)冷媒,反復對系統(tǒng)進行氮氣吹掃,真空作業(yè)。

檢查冷凍機油,更換變質(zhì)的冷凍機油。

系統(tǒng)追加干燥過濾器,吸收殘留水汽,避免冷凍機油惡化損害壓縮機等系統(tǒng)部件。

連續(xù)滿負荷開機,檢查干燥過濾器吸濕情況,更換干燥過濾器。

經(jīng)上述步驟,排除了冰堵的故障。

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典型故障的預防措施:

形成該故障的原因推測為施工周期較長,立管封堵不嚴,導致系統(tǒng)進水;

真空作業(yè)不徹底,沒有充分保真空,沒有及時發(fā)現(xiàn)真空泵油乳化現(xiàn)象,失去了開機試運行前排除故障的時機;

對冰堵故障的判斷,多為制熱期,環(huán)境溫度較低的條件下,更易發(fā)生。系統(tǒng)中水汽極易在低壓管路節(jié)流處結(jié)冰,可發(fā)現(xiàn)局部結(jié)霜,如分流管組件、電子膨脹閥過濾器、壓機吸氣過濾器等位置。

機組維修過程中,必須對冷凍機油進行檢查,如油質(zhì)劣化,必須徹底更換冷凍機油;機組維修后運行,需追加干燥過濾器,并根據(jù)運行情況更換,直至系統(tǒng)水分徹底排除;維修完成后,恢復系統(tǒng),不要長期將干燥過濾器留在管路上。

本文來源于互聯(lián)網(wǎng)。暖通南社整理編輯。

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