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蘭炭高濃度污水處理中水回用技術(shù)

 庭前春雪 2023-01-15 發(fā)布于山東

  1、蘭炭高濃度污水的概略

  1.1 蘭炭高濃度污水的來源

  煤炭在600℃~700℃干鎦時生成的荒煤氣,荒煤氣中的揮發(fā)分(氨,硫化物,氰化物)、焦油、水分、灰塵、酚類、吲哚、喹啉、吡啶等物質(zhì)在煙道口被洗濯過程中就進(jìn)入到洗濯液中,構(gòu)成了成分復(fù)雜循環(huán)氨水,其中一局部經(jīng)過初步的除油、蒸氨、脫酚后就構(gòu)成了蘭炭污水,因其CODCr、酚、油、氨氮含量高,所以叫蘭炭高濃度污水。

  1.2 蘭炭高濃度污水的難點

  污水的水量以及和CODCr、酚、油、氨氮、總氮等指標(biāo)動搖大;廢水中毒性物質(zhì)多;廢水中難降解物質(zhì)多,出水水質(zhì)差;生物泡沫多;廢水色度深。

  1.3 蘭炭高濃度污水設(shè)計請求

  1.3.1 蘭炭污水設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)規(guī)范,見表1

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  1.3.2 蘭炭高濃度污水設(shè)計出水水質(zhì)規(guī)范

  依照梯級處置、分質(zhì)回用的準(zhǔn)繩。生化污水經(jīng)深度處置,再經(jīng)超濾、納濾、反浸透處置后,滿足《煉油化工企業(yè)污水回用管理導(dǎo)則》中初級再生水水質(zhì)指標(biāo),用于全廠的循環(huán)水、除鹽水補水。納濾的濃液停止催化氧化降低有機物濃度后,能夠滿足《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放規(guī)范》(GB16171-2012)熄焦用水。反浸透濃水、除鹽水系統(tǒng)排污和循環(huán)水廠排污水進(jìn)入含鹽處置系統(tǒng)。

  2、蘭炭高濃度污水處置流程的技術(shù)比選和原理根據(jù)

  2.1 蘭炭高濃度污水處置工藝流程

  蘭炭污水來源共有4類:高濃度污水、含油污水、消費生活污水和其他安裝污水。污水的處置工藝設(shè)計在“分類搜集、分質(zhì)處置”根底上,采用“預(yù)處置→一次氧化處置→一次生化處置→二次氧化處置→二次生化處置→深度處置→中水回用途理→高鹽水處置系統(tǒng)”工藝流程,停止污水綜合處置工藝,見下圖。

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  2.2 高濃度污水預(yù)處置系統(tǒng)

  2.2.1 除油預(yù)處置

  重力法對乳化油和溶解油的處置效果達(dá)不到水質(zhì)請求?;炷恋矸ㄐ杓哟罅康男跄齽┖椭齽?,反而增加了懸浮物的含量。吸附法吸附才能有限,選擇性差,極易飽和且再生艱難,經(jīng)濟性差。氣浮過程中空氣會把酚類氧化為生化性更差的醌類物質(zhì),招致出水色度加深,浮選時油性致泡物質(zhì)還會產(chǎn)生大量泡沫。破乳除油法在低pH值下經(jīng)過改動乳液的界面性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)而完成很好的破乳,將酚類的油性物質(zhì)起到破環(huán)、斷鏈的作用,對油性物質(zhì)的去除率可達(dá)80%。經(jīng)過比選,強化破乳除油法是本項目高濃度污水的首選。

  2.2.2 一級氧化處置(高效催化氧化)

  為降低特征污染物對生化系統(tǒng)的毒害作用,更好地進(jìn)步可生化性,同時對廢水中的特征污染物停止有效的去除,更好地發(fā)揮生化處置低本錢的優(yōu)勢。近年來,高級氧化技術(shù)成為攻克化工廢水中溶解態(tài)難降解有機毒物的研討熱點,見表2。

文章圖片3

  (1)濕式氧化技術(shù)需求高溫125℃~320℃和高壓0.5~20MPa,具有運轉(zhuǎn)條件苛刻,操作平安性差,設(shè)備投資大、運轉(zhuǎn)本錢高等缺陷,難以停止實踐應(yīng)用。

  (2)Fenton試劑(由H2O2與催化劑Fe2+所構(gòu)成的催化氧化體系)氧化法在實踐應(yīng)用時存在兩個主要的缺陷:

  ①選擇性差,在復(fù)雜廢水中對目的污染物的去除效果不顯著。

 ?、贔e2+和H2O2的投加濃度較高、應(yīng)用率較低,從而招致處置本錢較高。

  (3)光催化、電催化實踐應(yīng)用中常受廢水色度、濁度、含鹽量、能耗等限制,處置效率低,且放大艱難、運轉(zhuǎn)本錢高。

  (4)催化氧化技術(shù)具有以下顯著優(yōu)勢:優(yōu)先氧化含有不飽和鍵的污染物,完成了對有機毒物和難降解的選擇性氧化,可有效進(jìn)步廢水的可生化程度,顯著改善生化階段的泡沫現(xiàn)象。具有產(chǎn)生污泥固廢少,二次污染少,操作環(huán)境好,藥劑投加品種少,反響效率高,殘留量少等優(yōu)點。對生化處置無害,有利于完成中水回用。所以,選用催化氧化技術(shù)作為高濃度污水的一級生化處置的關(guān)鍵技術(shù)模塊。

  2.3 一次生化處置系統(tǒng)

  (1)一次生化處置系統(tǒng)包括含油污水及高濃度污水預(yù)處置系統(tǒng)出水。含油污水的生化處置采用一級A/O工藝即可到達(dá)較好的處置效果。

  (2)高濃度污水針對蘭炭高濃度污水中總氮、難降解有機物含量較高的特性,優(yōu)先選擇兩級A/O工藝作為短程硝化法,針對去除CODCr、氨氮、總氮為主的工藝,一級A/O處置是為了去除氨氮和局部CODCr,二級A/O處置工藝是為去除總氮和局部CODCr。

  (3)兩級A/O主要工藝特性:

  ①硝化菌和反硝化菌可得到優(yōu)勢生長,強化了脫氮效果,普通氨氮去除率可達(dá)99%,總氮的脫出率可達(dá)90%。

 ?、谏锍貎?nèi)均勻污泥濃度高,抗沖擊負(fù)荷才能強。

  2.4 二次氧化處置系統(tǒng)

  經(jīng)過一次生化后,污水中易于生化的物質(zhì)已被微生物所合成,而污水中仍殘留一些難降解的有機物,滿足不了深度處置單元的進(jìn)水質(zhì)指標(biāo)。傳統(tǒng)處置工藝是將一級生化出水導(dǎo)入曝氣生物濾池(BAF)進(jìn)一步深度處置,或停止混凝沉淀處置。這些設(shè)計中均嚴(yán)重疏忽了幾個重要問題:生物代謝產(chǎn)物和難降解物質(zhì)由于BOD5很低,既使延長停留時間也難以得到有效去除效果;混凝沉淀關(guān)于溶解性的有機物去除效果差;混凝沉淀池內(nèi)投加的無機絮凝劑會產(chǎn)生大量污泥;殘留的絮凝劑會使后續(xù)膜系統(tǒng)產(chǎn)生嚴(yán)重梗塞問題。采用臭氧氧化技術(shù)再次進(jìn)步生化尾水的可生化性。所以該系統(tǒng)主要由多介質(zhì)過濾單元和二次氧化單元構(gòu)成,以替代生物濾池技術(shù)。

  2.4.1 多介質(zhì)過濾單元

  用來去除生化尾水中的懸浮物及不溶性的有機物,為二次氧化處置提供必要條件。

  2.4.2 二次氧化單元

  在臭氧氧化過程中,一次生化后剩余的難降解的大分子有機物被合成為甲酸、乙酸等小分子有機物,小分子有機物進(jìn)一步完整礦化為CO2和H2O,從而進(jìn)步二次生化處置的進(jìn)步可生物降解性。

  2.5 二次生化處置系統(tǒng)

  (1)二次氧化后的CODCr、氨氮、總氮的量曾經(jīng)很低。

  且在一次生化后大量BOD5已被生物代謝殆盡,所以需引進(jìn)含油污水兼并處置,進(jìn)一步進(jìn)步一次生化后污水的有機負(fù)荷,及時補充營養(yǎng),經(jīng)過A/O(缺氧/好氧)―MBR對水中的CODCr、總氮去除效果好,綜合運轉(zhuǎn)本錢較低,出水的CODCr可滿足深度處置的請求。

  (2)膜生物反響器(MBR)在廢水資源化及中水回用方面應(yīng)用普遍。

  它綜合了膜別離技術(shù)與生物處置技術(shù)的優(yōu)點:固液別離率高;系統(tǒng)微生物濃度高,安裝處置容積負(fù)荷高;污泥停留時間長;污泥產(chǎn)量少;出水水質(zhì)好;耐沖擊負(fù)荷;系統(tǒng)構(gòu)造簡單,運轉(zhuǎn)靈敏穩(wěn)定;不存在二沉池污泥脫氮和污泥糜爛現(xiàn)象;占空中積小,儉省投資。

  2.6 深度處置系統(tǒng)

  經(jīng)過二次生化后CODCr指標(biāo)可直接進(jìn)入中水回用單元。活性炭作為水質(zhì)動搖時的應(yīng)急保證措施,確保中水回用流程穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。

  2.7 中水回用途理系統(tǒng)

  中水回用途理在傳統(tǒng)“超濾+反浸透”的雙膜處置工藝根底上,增加納濾技術(shù),構(gòu)成“超濾+納濾+反浸透”三膜法中水回用途理工藝。經(jīng)深度處置出水與鍋爐定連排水混合,依次經(jīng)過超濾、納濾處置后,大量關(guān)于反浸透污堵尺寸的有機物被脫除,能夠有效地避免反浸透污堵問題,同時也能夠避免這些有機物進(jìn)入鍋爐水中形成結(jié)垢。納濾的濃液停止催化氧化后,經(jīng)過活性炭吸附處置,能夠滿足《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放規(guī)范》(GB16171-2012),可用于洗煤、沖渣。中水回用中的反浸透濃水與循環(huán)水系統(tǒng)、除鹽水系統(tǒng)排污水預(yù)處置后停止混合,經(jīng)高壓反浸透進(jìn)一步濃縮,產(chǎn)水用作循環(huán)冷卻水,濃水至濃鹽水處置單元進(jìn)一步處置。

  3、蘭炭高濃度污水設(shè)計流程的研討實驗

  3.1 小試進(jìn)水輸入值數(shù)據(jù)確實定

  小試進(jìn)水的來源是炭化單元的熱環(huán)氨水池的高濃度含酚、含氨的炭化廢水,經(jīng)過除油、蒸氨、除酚處置后的出水,以此水水質(zhì)指標(biāo)作為輸入值,以5L/h范圍停止了為期45天的蘭炭污水處置中水回用實驗研討,見表3。

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  3.2 催化氧化預(yù)處置實驗

  3.2.1 催化氧化預(yù)處置水質(zhì)

  由表4可知,實驗進(jìn)水CODCr:9319mg/L,總酚:2510mg/L,滿足并高于蘭炭高濃度污水設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)規(guī)范中的CODCr:6500mg/L、總酚:2000mg/L的催化氧化進(jìn)水水質(zhì)請求。

  3.2.2破乳除油實驗

  實驗主要依據(jù)以往理論經(jīng)歷停止了研討實驗。實驗結(jié)果見表4。

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  廢水經(jīng)破乳除油后,UV254去除率達(dá)21%,UV410去除率達(dá)78.4%。另外,CODCr去除率約4%,揮發(fā)酚去除率5%。

  3.2.3 催化氧化處置實驗

  將破乳除油后的污水停止催化氧化處置,依據(jù)進(jìn)水CODCr濃度,設(shè)定氧化劑發(fā)作安裝的激起功率為17.5W,停止了H2O2投加量分別為3‰、4‰來停止優(yōu)化比照實驗,反響時間為2h,見表5。

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  從表5催化氧化實驗數(shù)據(jù)來看,條件2時對高濃酚氨廢水的有機物降解及脫色、脫酚效果均非常顯著。其中,CODCr和TOC分別降低了34.32%和26.16%,揮發(fā)酚和總酚的去除率可達(dá)87.3%和90%,原水由紅黑色變?yōu)樘幹煤蟮牡S色,其UV254和UV410分別降低了41.32%和79.25%,已到達(dá)考證實驗?zāi)康闹档恼埱?。從催化氧化處置后的廢水外觀看出,催化氧化后的脫色效果非常顯著,廢水由深紅色降為淡黃色,同時反響前很濃的酚味也根本消逝。

  (1)一次生化是采用兩級A/O工藝,水力停留時間約為5天,堅持一次生化池中pH值在6.8~7.6,溶解氧控制在3~5mg/L,污泥濃度約為6000mg/L。二次生化的采用一級A/O工藝,水力停留時間約為32h,堅持池中pH值在7左右,溶解氧控制在3mg/L以上,污泥濃度約為4000mg/L。一次生化出水經(jīng)過二次氧化后,并與營養(yǎng)液(CODCr:200mg/L,氨氮:5mg/L,TP:1mg/L)按一定比例混合后進(jìn)入二次生化,停止污泥馴化。

  (2)一次生化、二次生化的污泥馴化都分為5個階段。

  ①第1階段,停止污泥的復(fù)壯工作,菌種接種來自于相似煤化工廢水的剩余污泥,依照C/N/P=200:5:1,人工添加葡萄糖、磷酸二氫鉀、尿素等物質(zhì)配制微生物的營養(yǎng)液,停止污泥復(fù)壯。

  ②第2階段,泥狀性狀良好,采用催化氧化處置后污水與營養(yǎng)液停止混合進(jìn)水(營養(yǎng)液CODCr:900~1000mg/L,TP:4~5mg/L),催化氧化出水提至20%負(fù)荷進(jìn)水,污泥的沉降性能較好,無異?,F(xiàn)象。

  ③第3階段,經(jīng)過接種后的污泥停止馴化增殖,由20%負(fù)荷漸漸提升依照10%負(fù)荷梯度提升,直至到達(dá)50%負(fù)荷。泥狀性狀良好,出水水質(zhì)穩(wěn)定,污泥濃度增殖到5000mg/L。

 ?、艿?階段,由50%負(fù)荷提到90%負(fù)荷,不再添加營養(yǎng)液,一次生化的處置效果仍較為顯著,污泥狀態(tài)良好,CODCr均勻去除率達(dá)93.55%,氨氮均勻去除率達(dá)90.46%,總氮的均勻去除率達(dá)78.76%,二次生化50%負(fù)荷以后,二次生化的處置效果顯著,污泥狀態(tài)良好,CODCr出水不斷在50mg/L左右,且硝化功用良好(出水氨氮未檢出)去除率達(dá)100%。

 ?、莸?階段,90%提到100%負(fù)荷,從小試100%負(fù)荷下的各段出水水質(zhì)狀況看,在進(jìn)入二級氧化:400mg/L,進(jìn)入二級生化時CODCr:240mg/L,去除率為40%,二級生化處置后出水CODCr為小于60mg/L;關(guān)于油指標(biāo)則用UV254來指示,小試進(jìn)水油在35~45;實驗結(jié)果到達(dá)小于0.5的效果,見表6。

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  4、綜合結(jié)論

  蘭炭高濃度污水的中水回用工藝流程在技術(shù)比選和研討性實驗具有很高的吻合度,闡明每個模塊的設(shè)計都是科學(xué)合理的。蘭炭高濃度污水不稀釋的設(shè)計道路是完整可行,可以完成中水回用和近零排放的設(shè)計目的。這個工藝計劃不只適用于處置煤焦化高濃度污水,也適用于處置煤液化高濃度污水,同樣適用于處置難降解,高毒屬性的工業(yè)污水。

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