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案例丨某熱電廠1號(hào)機(jī)油膜振蕩故障

 阿明哥哥資料區(qū) 2022-01-19

正文 3506 字  9分鐘閱讀

一、故障機(jī)組的基本信息

此機(jī)為某熱電站1#汽輪發(fā)電機(jī)組,發(fā)電負(fù)荷30MW/h,帶43公斤中壓抽汽,15公斤背壓抽汽。


2018年5月31日大修完成后14:00開機(jī),并列后發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)的前后軸瓦3、4#軸振X、Y向振動(dòng)大,調(diào)整負(fù)荷無效,手動(dòng)打閘或聯(lián)鎖停機(jī),無法維持長時(shí)間運(yùn)行。

二、故障過程

1. 故障概況

2018年6月1日凌晨1:19,負(fù)荷15.6MW/h,進(jìn)汽量207t/h, 15公斤背壓抽汽167t/h, 43公斤中壓抽汽未投,在油溫油壓正常、無任何操作的情況下, 1#汽輪發(fā)電機(jī)軸振3x、3y,4x、4y突然增大超過200um(20秒),導(dǎo)致聯(lián)鎖停機(jī)。


當(dāng)轉(zhuǎn)速降至900r/min時(shí),重新掛閘維持1000r/min,但3#軸瓦振動(dòng)仍在100um以上,打閘停機(jī),轉(zhuǎn)速降到零時(shí)投盤車。

第一次停機(jī):分析認(rèn)為發(fā)電機(jī)端蓋風(fēng)擋間隙偏小,當(dāng)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子熱膨脹后發(fā)生輕微動(dòng)靜摩擦引起的振動(dòng)。


組織對(duì)其拆卸檢查,北側(cè)端蓋的東側(cè)擋風(fēng)板有弧長約80mm的密封齒摩擦痕跡明顯。于是進(jìn)行修磨處理,并適當(dāng)放大間隙45-60絲,處理完畢后再次組織開機(jī)。

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6月1日下午13:30處理回裝完成。14:46分組織開機(jī),15:12并列帶負(fù)荷12MW;20:27升負(fù)荷至20MW,投43公斤抽汽運(yùn)行正常。

第二次停機(jī):6月2日18:02振動(dòng)大,檢查及處理。

6月2日18:02分, 1#機(jī)負(fù)荷24.6MW,進(jìn)汽量330t/h, 43公斤中壓抽汽113t/h,背壓抽汽179t/h,在無任何操作、油溫油壓正常且外界管網(wǎng)穩(wěn)定的情況下,發(fā)電機(jī)軸振3x、3y,4x、4y突然增大超過200um(18秒)保護(hù)動(dòng)作停機(jī)。振動(dòng)癥狀與上次一樣。

停機(jī)后,發(fā)現(xiàn)盤車擺輪活塞脫出,在盤車脫開的情況下起不到偏心止鎖作用,可能導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)中擺輪逐漸下沉,與轉(zhuǎn)子碰摩的情況,故對(duì)盤車裝置進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)盤車嚙合輪護(hù)罩脫開側(cè)有碰摩痕跡,對(duì)盤車擺輪活塞進(jìn)行了復(fù)位。

盤車自動(dòng)投入及脫開電磁閥活塞卡澀,對(duì)活塞進(jìn)行了研磨處理,檢修完畢后投盤車時(shí)發(fā)現(xiàn)電磁閥電源線故障,更換盤車控制柜至電磁閥的電源線。

搶修后組織第二次開機(jī)。6月8日10:00暖機(jī),13:19并列帶負(fù)荷逐漸加至14MW,期間各指標(biāo)正常,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。

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第三次停機(jī):6月9日0:17振動(dòng)大,檢查及處理情況

6月8日22:00 ,負(fù)荷11.7MW ,進(jìn)汽量169t/h,背壓抽汽114t/h,發(fā)現(xiàn)3、4#瓦軸振逐漸增大,6月9日0:17振動(dòng)大增至100Um以上,經(jīng)調(diào)整潤滑油溫(35—40℃)、增減負(fù)荷9—12MW),都不能降低軸振值且還在繼續(xù)變大,被迫打閘停機(jī)。

此次停機(jī)后,對(duì)振動(dòng)原因進(jìn)行分析,分析認(rèn)為該振動(dòng)與汽輪機(jī)無關(guān),問題應(yīng)出在發(fā)電機(jī)側(cè)。主要懷疑油膜不穩(wěn)、油中有雜質(zhì);

發(fā)電機(jī)、勵(lì)磁機(jī)擋風(fēng)板間隙還是??;發(fā)電機(jī)匝間短路。針對(duì)上述問題,先后組織了對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子絕緣、直流電阻、交流阻抗試驗(yàn),均未發(fā)現(xiàn)異常;

對(duì)3、4#瓦進(jìn)行重新檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,同時(shí)將發(fā)電機(jī)、勵(lì)磁機(jī)擋風(fēng)板間隙調(diào)整至75絲,并對(duì)勵(lì)磁機(jī)定子軸向定位進(jìn)行了修正。

同時(shí)又邀請(qǐng)某防爆電機(jī)公司、某建設(shè)工程公司分別對(duì)機(jī)組振動(dòng)情況進(jìn)行分析,初步認(rèn)為發(fā)電機(jī)內(nèi)部可能存在熱態(tài)下匝間短路的問題。


聯(lián)系發(fā)電機(jī)原廠,其答復(fù)“熱態(tài)下匝間短路”難以在現(xiàn)場查證,需返廠試驗(yàn)。經(jīng)綜合考量,同意由此建設(shè)工程公司進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn),通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比出廠數(shù)據(jù)和超速前后的數(shù)據(jù),判斷有無“熱態(tài)下匝間短路”的故障。

6月17日18:07汽輪發(fā)電機(jī)組沖轉(zhuǎn),進(jìn)行發(fā)電機(jī)交流阻抗試驗(yàn), 18日0:50試驗(yàn)結(jié)束。數(shù)據(jù)分析得出發(fā)電機(jī)無“熱態(tài)下匝間短路”現(xiàn)象。

為盡可能排除外界干擾,6月22日7:50停盤車,完成了以下工作:恢復(fù)試驗(yàn)時(shí)拆除的勵(lì)磁機(jī)二級(jí)管;對(duì)發(fā)電機(jī)端蓋擋風(fēng)板增加定位銷、螺栓加止退墊調(diào)整4#軸承座絕緣墊;調(diào)試并安裝了S8000在線狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)。

第四次停機(jī):6月22日機(jī)組檢修結(jié)束后,于6月22日21:00組織開機(jī),23:48分定速3000r/h;6月23日1:00并列帶負(fù)荷至9MW;

6月23日13:13因3、4#瓦振動(dòng)大停機(jī),通過S8000確認(rèn)3、4#瓦振動(dòng)大的原因是由于3、4#瓦油膜失效,產(chǎn)生油膜渦動(dòng)引起的,應(yīng)對(duì)軸瓦做檢修處理。

6月27日再次組織振動(dòng)原因分析會(huì)議,確定需要完成以下工作:

提高3、4#軸瓦穩(wěn)定性,精心調(diào)整軸瓦間隙,頂隙范圍應(yīng)在1.2-1.3‰之間。測量庫存的#4軸瓦頂隙是否在范圍內(nèi),若合適進(jìn)行更換;


同時(shí)對(duì)運(yùn)行的3、4#軸瓦通過重掛鎢金的方式調(diào)整軸瓦頂隙至規(guī)定的范圍內(nèi);

改變接觸角角度:接觸角由廠家要求的60o —90o度調(diào)整至45o—50o之間。

在各軸瓦進(jìn)油管道上加裝壓力表,調(diào)整潤滑油油壓在規(guī)程規(guī)定的范圍內(nèi)(0.12-0.18MPa),針對(duì)2#軸瓦溫度高的問題可采取適當(dāng)增大進(jìn)油量的方法給于解決,在工藝上要注意調(diào)節(jié)油溫、油壓在正常范圍內(nèi)。

機(jī)組完全冷卻后,重新進(jìn)行一次找中心,并適當(dāng)調(diào)整各軸瓦的負(fù)荷承載,調(diào)整數(shù)據(jù)。

進(jìn)一步提高潤滑油油質(zhì),主油箱放油并對(duì)油箱進(jìn)行清理,同時(shí)更換部分潤滑油。

所有檢修工作結(jié)束后,于7月12日進(jìn)行第五次開機(jī),7月12日14:00開機(jī)并網(wǎng)帶負(fù)荷后,機(jī)組運(yùn)行正常, 3、4#瓦X、Y軸振動(dòng)在87um左右。

導(dǎo)致1#汽輪發(fā)電機(jī)多次因振動(dòng)大故障停機(jī)的直接原因是:發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)存在不足,實(shí)際臨界轉(zhuǎn)速與油膜渦動(dòng)轉(zhuǎn)速接近,在油膜渦動(dòng)引發(fā)下發(fā)生轉(zhuǎn)子共振是造成聯(lián)鎖停機(jī)的主要因素。

通過S8000在線監(jiān)測系統(tǒng)定位,確認(rèn)3、4#瓦振動(dòng)大的原因是由油膜渦動(dòng)引起的發(fā)電機(jī)軸系共振。


通過分析發(fā)電機(jī)4#瓦極坐標(biāo)圖得知:發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子第一臨界轉(zhuǎn)速為1174rpm,與設(shè)計(jì)值1460rpm偏離較大,與油膜渦動(dòng)對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)速1140rpm較為接近。機(jī)組存在軸瓦載荷分配不均,軸瓦穩(wěn)定性差,軸瓦間隙安裝不合適,頂隙范圍超要求,容易引起振動(dòng)。

2. 故障機(jī)理

軸瓦頂隙過大,減小了上瓦的油膜力,降低了軸瓦的預(yù)載荷,使軸瓦偏心降低,穩(wěn)定性降低。調(diào)整3、4#軸瓦頂隙至35絲(頂隙范圍在1.2-1.3‰之間)。

廠家要求的接觸角60o —90o度過大,相當(dāng)于降低了軸瓦的比壓,降低了軸瓦的穩(wěn)定性。改變接觸角角度:接觸角調(diào)整至45o—50o之間。

重新進(jìn)行了找中心,在保證中心數(shù)據(jù)在規(guī)定范圍內(nèi)的情況下,通過找中心調(diào)整各軸瓦的負(fù)荷承載,中心數(shù)值為:圓周發(fā)電機(jī)高2.5絲、偏電0.5絲,下張口4.5絲、偏電3.5絲。

調(diào)整了3、4#瓦緊力,3#軸瓦球面緊力由3絲降至-3絲(圖紙要求是0至-5絲),3、4#軸瓦軸承蓋緊力分別由10、9絲降至5、4絲(圖紙要求是0-10絲)

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上圖為2018年6月23日早晨6點(diǎn)40分3X的瀑布圖,0.38倍頻,18.76HZ,振動(dòng)增至 7.33um。

此時(shí)一倍頻為54.77um。( 0點(diǎn)2分時(shí)3#瓦X軸振1倍頻為58um )
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同時(shí)2018年6月23日早晨8點(diǎn)12分4#瓦X的瀑布圖, 0.38倍頻,18.76HZ, 振動(dòng)增至9.16um。


此時(shí)4#瓦X 的1倍頻,50HZ, 67.24um。

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上圖為2018年6月23日13點(diǎn)12分停機(jī)前3#瓦X的瀑布圖,0.38倍頻,18.76HZ, 振動(dòng)增大至348um 。

3. 措施效果

更換了4#軸瓦。調(diào)整了軸瓦間隙,提高了3、4#軸瓦穩(wěn)定性。

改變接觸角角度:接觸角由廠家要求的60o —90o度調(diào)整至45o—50o之間。

機(jī)組完全冷卻后,重新進(jìn)行了找中心,并適當(dāng)調(diào)整各軸瓦的負(fù)荷承載。

進(jìn)一步提高潤滑油油質(zhì),主油箱放油對(duì)油箱進(jìn)行清理,對(duì)油管道進(jìn)行了沖洗。

通過調(diào)整溢流閥降低了潤滑油壓由0.25MPa降至0.19MPa。并在溢流閥前增加了一只PN25,DN80的截止閥作為調(diào)整手段。7月12日14:00開機(jī)并網(wǎng)后,機(jī)組運(yùn)行正常, 3、4#瓦X、Y方向振動(dòng)最大在87um左右。

第五次開機(jī),2018年7月13日13點(diǎn)12分時(shí)3#瓦X的瀑布圖如下:

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4. 故障總結(jié)及思考

機(jī)組檢查檢修時(shí),軸瓦間隙一定要在規(guī)定范圍內(nèi)。

在蒸汽平衡允許情況下,按照規(guī)程要求盡量維持在15MW以上。

加強(qiáng)潤滑油管理,在線濾油機(jī)連續(xù)運(yùn)行;要定時(shí)進(jìn)行濾油,及時(shí)清理濾網(wǎng),以保證潤滑油油質(zhì);根據(jù)優(yōu)質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果,及時(shí)對(duì)潤滑油進(jìn)行更換或部分更換。

在正常運(yùn)行中,要保證油溫、油壓在正常范圍內(nèi),同時(shí)對(duì)油質(zhì)進(jìn)行跟蹤分析確認(rèn)合格。

三、管理問題梳理

在檢修過程中,針對(duì)不同的機(jī)型,采取相應(yīng)的檢修策略,做到理論和實(shí)踐相結(jié)合。

對(duì)潤滑油管理要進(jìn)一步強(qiáng)化,定時(shí)進(jìn)行放油檢查,保證潤滑油油質(zhì)合格,保持濾油機(jī)連續(xù)運(yùn)行。

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