01 設(shè)備概述 該設(shè)備由電機(jī)(變頻)—變速箱—壓縮機(jī)組成,電機(jī)是由上海電氣廠制造的高壓正壓型三相異步電動(dòng)機(jī),型號(hào):YZKS1000-4,功率18300kw;齒輪箱及壓縮機(jī)是由沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)生產(chǎn)制造,齒輪箱型號(hào):86HSR,使用系數(shù):1.6;齒輪箱振動(dòng)高報(bào)門(mén)限:50.8μm,聯(lián)鎖門(mén)限:76.2μm。 壓縮機(jī)型號(hào):2BCL606,介質(zhì):混合冷劑,額定流量:2383.3Nm3/min,額定功率:15558kw,額定轉(zhuǎn)速:8837rpm/min,進(jìn)口溫度:40℃,進(jìn)口壓力:0.38Mpa(A),出口壓力:4.03Mpa(A)。壓縮機(jī)振動(dòng)高報(bào)門(mén)限:63.5μm,聯(lián)鎖門(mén)限:88.9μm。機(jī)組總貌圖如(圖1) 圖1 機(jī)組總貌圖 02 故障現(xiàn)象 該臺(tái)套機(jī)組自2020年7月15日安裝調(diào)試完成,啟機(jī)后壓縮機(jī)四通道隨負(fù)荷調(diào)整一直存在波動(dòng),但振動(dòng)幅值基本保持在35μm以下,查看波動(dòng)時(shí)刻的波形頻譜時(shí)發(fā)現(xiàn)存在少許0.38X及其附近頻率的低頻成分。 機(jī)組最近一次啟機(jī)為2020年10月30日,此次啟機(jī)后壓縮機(jī)聯(lián)端振動(dòng)VE123通道振動(dòng)幅值一直偏高,但保持在40μm以下, 2020年11月13日上午5:25—下午15:25該通道持續(xù)存在振動(dòng)波動(dòng),振動(dòng)幅值約由35μm波動(dòng)至50μm,觸發(fā)偏差報(bào)警門(mén)限,同時(shí)振動(dòng)幅值相對(duì)較高接近報(bào)警門(mén)限,并且有繼續(xù)惡化趨勢(shì)。 03 故障分析 首先查看振動(dòng)波動(dòng)期間壓縮機(jī)各通道GAP電壓的變化情況(圖3),發(fā)現(xiàn)在機(jī)組振動(dòng)波動(dòng)期間儀表GAP電壓無(wú)明顯異常波動(dòng),說(shuō)明儀表無(wú)故障且振動(dòng)數(shù)據(jù)真實(shí)有效。 調(diào)取振動(dòng)波動(dòng)最高處時(shí)刻波形頻譜圖(圖4),發(fā)現(xiàn)波形存在周期性振蕩,頻率成分以1X為主,伴有一定較高幅值的0.13X及其附近低頻成分,說(shuō)明轉(zhuǎn)子狀態(tài)有些輕微失穩(wěn),轉(zhuǎn)子可能受到氣體力的作用,而且該作用呈現(xiàn)周期性變化。 結(jié)合軸心軌跡圖(圖5)發(fā)現(xiàn)在振動(dòng)波動(dòng)時(shí)刻機(jī)組軸心軌跡呈現(xiàn)發(fā)散狀,說(shuō)明轉(zhuǎn)子渦動(dòng)范圍在擴(kuò)大,但未見(jiàn)機(jī)組渦動(dòng)方向的改變(正反進(jìn)動(dòng)交替)。 由于壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子狀態(tài)失穩(wěn)懷疑是否會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)子與密封或軸承等定子件間發(fā)生摩擦,查看1X相位隨轉(zhuǎn)速變化趨勢(shì)(圖6),發(fā)現(xiàn)1X相位基本保持不變。再結(jié)合壓縮機(jī)軸承溫度變化趨勢(shì)(圖7),未發(fā)現(xiàn)明顯瓦溫異常上漲趨勢(shì)。 與現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人對(duì)接時(shí)了解到:機(jī)組設(shè)計(jì)工況分子量為28.67,而運(yùn)行時(shí)氣體分子量為31.241,存在一定偏差,并且壓縮機(jī)四段出口管線現(xiàn)場(chǎng)能夠聽(tīng)到巨大振動(dòng)。(消防柜玻璃門(mén)已經(jīng)有震顫跡象)。 從振動(dòng)波動(dòng)時(shí)刻壓縮機(jī)各部振值隨轉(zhuǎn)速及壓縮機(jī)一、二段入口流量變化趨勢(shì)上看(圖8),振動(dòng)波動(dòng)期間,轉(zhuǎn)速由8200rpm變?yōu)?600rpm,流量也存在約10000Nm3/h左右的大范圍波動(dòng);由此猜測(cè)此次壓縮機(jī)振動(dòng)波動(dòng)與轉(zhuǎn)速及負(fù)荷調(diào)整不當(dāng)造成機(jī)組內(nèi)部介質(zhì)氣體發(fā)生旋轉(zhuǎn)失速有關(guān)。 04 診斷結(jié)論及建議 綜合圖譜特征及現(xiàn)場(chǎng)體現(xiàn)的跡象分析:機(jī)組出現(xiàn)了旋轉(zhuǎn)失速(近喘振)類(lèi)故障。 喘振現(xiàn)象的產(chǎn)生主要由于壓縮機(jī)機(jī)組入口流量低于某一值(喘振流量),氣體在葉輪流道內(nèi)首先產(chǎn)生分離渦流;流量進(jìn)一步減少,氣體在葉輪流道內(nèi)的分離渦流區(qū)進(jìn)一步擴(kuò)大,并形成嚴(yán)重的旋轉(zhuǎn)脫離現(xiàn)象。 氣體流道狀態(tài)嚴(yán)重惡化,壓縮機(jī)排氣大幅度下降,這時(shí)管網(wǎng)氣體會(huì)倒流至壓縮機(jī)從致使壓縮機(jī)機(jī)組的管網(wǎng)壓力高于壓縮機(jī)出口壓力;導(dǎo)致氣體倒流回機(jī)組,由于反復(fù)的氣體脈動(dòng)影響致使壓縮機(jī)出現(xiàn)了“呼哧、呼哧”的聲音,并伴隨著機(jī)組振動(dòng)值的上升或波動(dòng)。 喘振不僅與葉輪流道中氣體的旋轉(zhuǎn)脫離有關(guān),而且與管網(wǎng)特性有密切關(guān)系。管網(wǎng)容量越大,喘振的振幅越大,振頻越低:管網(wǎng)容量越小,則喘振的振幅就小、喘振頻率越高。 簡(jiǎn)而言之:該現(xiàn)象非常危險(xiǎn),會(huì)有損害機(jī)組的可能,因此我們要避免喘振現(xiàn)象的發(fā)生。 隨后第一時(shí)間通知用戶問(wèn)題嚴(yán)重性,并告知處理方案,用戶采納我方建議: (1)首先保證壓縮機(jī)入口流量,穩(wěn)定轉(zhuǎn)速。并盡量保證氣體組分滿足設(shè)計(jì)工況。 (2)加大機(jī)組出口排氣量和壓力使得被“滯留”在機(jī)體內(nèi)部的工藝氣體盡快排出。 05 結(jié)論驗(yàn)證與故障處理 用戶采納我方給出的診斷處理意見(jiàn),穩(wěn)定負(fù)荷工況并加大四段出口排氣量;隨后機(jī)組振動(dòng)重新回歸平穩(wěn)。(如圖10) 一 撰寫(xiě):王帥 審核:奚成春 編輯:嘉嘉 |
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