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【典型案例】一次風風量測量異常引起總風量低MFT事件分析

 一飛圖書館 2019-10-26

一、 事件經(jīng)過

某月27日發(fā)現(xiàn)1號爐D層、F層部分燃燒器壁溫呈上升趨勢,粉管風速逐漸下降;28日檢查,發(fā)現(xiàn)D1、D3等離子燃燒器內(nèi)有焦塊、F4燃燒器一次風筒進口筒體燒紅,立即關閉F4磨煤機出口粉閘門,通過二次風對F4燃燒器一次風筒進行冷卻。

29日檢查發(fā)現(xiàn):F4燃燒器一次風筒內(nèi)部結焦嚴重,大量焦塊在一次風筒內(nèi)部,錐形擴散器燒損嚴重,部分鋼結構已熔融,燒塌后冷卻粘結在一次風筒內(nèi)壁上;D1/D3等離子燃燒器一次風筒損傷,其他燃燒器情況需停爐檢查確認。清焦處理后投入F4燃燒器、D1/D3等離子燃燒器。因部分燃燒器結焦無法清除,為防止燃燒器壁溫過高、提高各磨煤機一次風量運行。

針對結焦情況,29日生技部組織專業(yè)會,對后續(xù)鍋爐燃燒風險進行分析評估,制定了1號爐D、F層燃燒器異常狀態(tài)運行監(jiān)控措施,并對當時所燒煤種的入廠、入爐煤常規(guī)化驗數(shù)據(jù)進行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。另行安排取樣委托華創(chuàng),聯(lián)系南京煤檢中心進行化驗分析,并委托南大進行了焦塊成分分析;委托上海成套院,進行煤樣熱重試驗。

3日13時21分 1號機組正常運行,機組負荷398MW,AGC、一次調(diào)頻、CCS均正常投入,汽泵A/B運行,給水自動投入,磨煤機C/D/E/F運行,送風機、引風機、一次風機運行正常,A側空預器進出口差壓1.47kPa,B側空預器進出口差壓1.08kPa,機組運行工況穩(wěn)定。

13時21分56秒E磨一次風量94t/h,熱一次風調(diào)節(jié)擋板指令69%,反饋65%;

13時21分59秒E磨一次風量38t/h并繼續(xù)降低至0,熱一次風調(diào)節(jié)擋板指令升至83%后因風量設定值與實際值偏差大切手動;

13時22分14秒E磨入口一次風風量異常降低至65t/h以下,并持續(xù)15秒,觸發(fā)“磨煤機E入口一次風量<65t/h延時15秒”保護,E磨跳閘,聯(lián)鎖關磨煤機E1~6出口粉閘門、熱風調(diào)整門及熱風隔絕門。

13時22分25秒鍋爐入爐總風量1286t/h,鍋爐左側二次風風量332t/h,右側二次風風量323t/h,之后二次風量出現(xiàn)下降趨勢;送風機A、B電流64A、63A,送風機A、B調(diào)閥閥位9.3%、9.7%,送風機A、B出口壓力0.53kPa、0.50kPa;引風機A、B電流215.6A、207.2A,引風機A、B調(diào)閥閥位32.6%、36.6%,引風機A、B出口壓力-2.53kPa、-2.46kPa,爐膛壓力8Pa;

 13時22分27秒E磨一次風量達最大值164t/h、13時22分30秒下降至0。

 13時22分29秒鍋爐左右側二次風風量均迅速下降至0。其中左側二次風1、2、3均到0,右側二次風2、3到0,右側二次風1風量295t/h,E磨熱一次風風量142t/h;鍋爐總風量1047t/h。

13時22分36秒因鍋爐總風量計算點小于600t/h并超過3秒,觸發(fā)“鍋爐風量<25%”保護,鍋爐MFT,汽機、發(fā)電機聯(lián)跳,1號機組跳閘,相關保護聯(lián)鎖及廠用電快切動作正常,按照機組跳閘后處理。因是單機運行跳閘,利用機組余汽供輔汽進行機組恢復,16時17鍋爐點火、22 時14分機組并網(wǎng)。

二、原因分析

1、原因查找:

磨煤機E跳閘原因

13時22分 E磨煤機入口一次風風量異常降低至65t/h以下(最低到0),并持續(xù)15秒,觸發(fā)“磨煤機E入口一次風量<65t/h延時15秒”保護,E磨煤機跳閘。此時間段中,各粉管風速及火檢測量無變化,判斷該時間段內(nèi)E磨煤機入口一次風風量實際未降低,為測量故障。#1機組跳閘后,對E磨煤機入口一次風風量測量系統(tǒng)進行檢查,發(fā)現(xiàn)測量裝置(多點矩陣式取樣裝置)引壓管出口處風道存在數(shù)條裂縫,對測量裝置的穩(wěn)定性產(chǎn)生影響,導致測量失真,數(shù)據(jù)波動直至到0,共用此測量裝置的三臺風量變送器(三取二冗余配置)風量測量數(shù)據(jù)同步變化。

鍋爐MFT動作原因

1)E磨煤機跳閘前,E磨煤機入口一次風風量顯示突然異常降低,導致總風量數(shù)值降低(實際風量并沒有下降),送風指令上升,鍋爐入爐總風量增加,爐膛壓力上升;

2)E磨煤機跳閘后,因熱風調(diào)整門在83%開度不能快速關閉,E磨實際風量未迅速降低,E磨煤機進入吹掃,大量煤粉進入爐膛,而隨著磨煤機E跳閘,給煤機C、F在自動狀態(tài),煤量、風量開始增加,進入爐膛的實際燃料量增加,爐膛壓力上升;

3)E磨煤機跳閘后,磨出口閘板門關閉過程中入口一次風量顯示逐步恢復,導致總風量數(shù)值升高,送風機指令在最高達到12.8%轉入持續(xù)下降趨勢,13時22分25秒H送風機出口壓力出現(xiàn)持續(xù)下降趨勢。

4)引風自動在送風前饋的影響下,指令略有下降。

5)爐膛壓力升高,送風機出口壓力明顯下降,二次風在極短時間內(nèi)出現(xiàn)無法進入二次風大風箱中(巴威鍋爐設計采用的大風箱,具有流通截面大、風箱內(nèi)熱空氣的流速極低、流動阻力和動壓很小、具有各只燃燒器入口風壓差別很小的優(yōu)點,給燃燒器調(diào)整帶來了很大的方便,但是也存在了二次風箱與爐膛壓力基本接近的實際情況),導致左右二次風流量瞬間到0,鍋爐入爐總風量(各磨一次風量+左二次風量+右二次風量+左NOx風量+右側NOx風量)<600t/h,延時3秒,鍋爐MFT動作。

6)空預器存在堵塞現(xiàn)象,導致在低負荷狀況下,鍋爐風煙系統(tǒng)特性發(fā)生變化,送風及爐膛負壓調(diào)節(jié)存在滯后現(xiàn)象。

結論
1)磨煤機E因入口一次風風量測量異常跳閘,是本次事件的誘發(fā)原因。

2)D層、F層磨煤機因燃燒器燒損,一次風量較正常運行值偏大,二次風風量占比下降,E磨煤機突然跳閘的擾動造成左、右側二次風風量瞬間到零,導致總風量大幅下降,是本次機組跳閘事件的直接原因。

2暴露問題:

1) 未及時發(fā)現(xiàn)E磨煤機入口一次風風量測量裝置引壓管出口處風道存在數(shù)條裂縫,導致測量失真、磨煤機跳閘。

2)2D層、F層部分燃燒器燒損,一次風量提高,對由此造成的鍋爐總風量中二次風量占比降低,在低負荷工況下的風險評估分析及預控措施制定針對性不強、有效性不高。

3) 空預器進出口壓差高,二次風大風箱壓力低,鍋爐風煙系統(tǒng)特性發(fā)生變化。

三、防范措施

1.技術措施

1)加強磨煤機相關風量測量裝置檢查力度,結合機組停機檢修時,對風量、風壓取樣裝置、取樣管道及安裝的可靠性進行檢查處理。

2)跟蹤燃煤煤種變化,調(diào)整鍋爐燃燒一、二次風配風,發(fā)現(xiàn)鍋爐燃燒異常時,及時采取措施,提高機組低負荷工況下鍋爐設備運行安全。

3)利用機組停運機會,及時修復受損的燃燒器,對空預器換熱裝置清洗、檢查。

2.管理措施

1)將此次E磨入口風量異常降低事件列為經(jīng)驗反饋進行學習,加強設備巡檢維護、及時發(fā)現(xiàn)隱患。結合機組檢修,完善對類似風量測量系統(tǒng)的檢修項目設置、修訂升級檢修文件包。

2)落實鍋爐配煤摻燒技術措施,對未使用過的煤種燃燒對鍋爐安全穩(wěn)定運行、特別是在低負荷工況下的的影響進一步組織研究,梳理調(diào)整策略、控制措施并落實。

3)定期進行鍋爐脫硝系統(tǒng)優(yōu)化試驗和最優(yōu)效率試驗,加強對“分區(qū)域噴氨”技術的研究和收資,減緩機組運行中的空預器堵塞程度,保證鍋爐風煙系統(tǒng)運行正常。

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