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在同一臺離心泵上的兩起典型故障處理

 福州電校焊接班 2019-07-17

正文 2394字 丨 8 分鐘閱讀

案例 | 作者 / 甲殼蟲  整理 / 阿嘉

我廠化水車間生產(chǎn)除鹽水,除鹽水依靠離心泵供給到各個裝置,其中二化水裝置供煉油廠除鹽水的泵編號為1號、2號泵的基本參數(shù)如表1。

表1

2018年9月9日,1號離心泵在運行中,聯(lián)端軸承溫度快速的由61℃上升到72℃,立即停泵。

前期聯(lián)端軸承水平振值為5.8mm/s,非聯(lián)端軸承為4.3mm/s,我認(rèn)為是軸承故障導(dǎo)致的軸承溫度快速上升(已排除缺油的情況),于是更換了軸承(3310,NU310各一副),并按作業(yè)卡工藝要求各部件進(jìn)行測量和裝配,軸彎曲≤0.02mm,葉輪無沖刷、磨損、缺損現(xiàn)象,聯(lián)軸器無磨損、缺損現(xiàn)象。

回裝離心泵后試運,并使用BH550采集振動數(shù)據(jù),聯(lián)端側(cè)水平振動有效值為9.8mm/s(見圖1),頻譜圖中1倍頻幅值為9.0mm/s(見圖2),其它倍頻忽略不計,且該振動值不隨離心泵負(fù)荷變化而變化。

圖1

圖2

其它方向的軸承振動值在合格范圍,但聯(lián)端軸承垂直振動、非聯(lián)端軸承垂直振動存在一個6倍頻分量,幅值與1倍頻一樣(見圖3)。

圖3

為了分析振動超標(biāo)原因,對此泵再次進(jìn)行解體檢修。

該泵軸承外徑為φ110mm,根據(jù)設(shè)計規(guī)范,軸承外圈與軸承箱配合應(yīng)選取過渡配合JS7/h6,該配合值在0.04mm~-0.017mm之間(正值為有間隙,負(fù)值為有緊力),實際測量該泵聯(lián)端軸承外圈與軸承孔配合間隙值為0.04mm,剛好在最大邊界值。

結(jié)合此泵3V垂直方向存在一個明顯的6倍頻分量,該6倍頻分量不是軸承各部件的通過頻率,故認(rèn)為水平振動超標(biāo)的原因是因軸承外圈不穩(wěn)固造成的,垂直方向的6倍頻產(chǎn)生的原因初步判斷是聯(lián)軸器橡膠6爪引起的。

采取的應(yīng)對措施是使用樂泰660固持劑(樂泰660為高強度固持劑,最大填充間隙為0.5mm,完全可以滿足穩(wěn)固作用)填充聯(lián)端軸承外圈與軸承箱孔之間的間隙。為確保填充間隙均勻,把軸承箱豎立起來安裝軸,待固持劑凝固后進(jìn)行后續(xù)工作。

非聯(lián)端軸承外圈與軸承孔間隙值為0.02mm,在允許范圍內(nèi),無需處理?;匮b該泵后試運行,再使用BH550采集振動數(shù)據(jù),振動情況與第一次檢修后結(jié)果一樣。依然是聯(lián)端軸承水平振動超標(biāo)(9.7mm/s),其它方向振動值正常,垂直方向依然有明顯的6倍頻分量,幅值與1倍頻一樣高。

與設(shè)檢院聯(lián)系后,綜合首次檢修的數(shù)據(jù),判斷水平振動超標(biāo)的原因是動不平衡引起的,建議整個軸系做動平衡。

解體泵后,將軸系(葉輪、泵軸、聯(lián)軸器)送至設(shè)檢院做動平衡,經(jīng)測試發(fā)現(xiàn)軸系在346°方向存在超標(biāo)的不平衡量(需配重)。

經(jīng)打磨葉輪去重,動平衡量降至合格范圍(見表2、圖4)。

表2

圖4

回裝泵試運,聯(lián)端軸承水平振動降至4.1mm/s(見圖5),驗證該泵軸系存在不平衡量,垂直方向振動頻譜圖同樣有6倍頻分量(見圖6)。

圖5

圖6

通過查看1號離心泵和2號離心泵前期采集的振動數(shù)據(jù),兩臺泵的前后軸承垂直頻譜圖均有明顯的6倍頻分量,有時水平方向也存在明顯的6倍頻分量。

煉油廠用水量需要調(diào)整,在泵出口母管上接了一條再循環(huán)管線(原設(shè)計沒有,后來加裝的管線),管線連通進(jìn)、出口母管,通過調(diào)整再循環(huán)閥門的開度來調(diào)整供煉油廠的除鹽水量,該泵葉輪有6個葉片,6倍頻分量可能是葉輪的固有頻率,這個分量應(yīng)該是流體激振激發(fā)的,流體激振來源可能是加裝的再循環(huán)管線。

在解決水平振動超標(biāo)的問題后,又產(chǎn)生了一個新問題,非聯(lián)端軸承壓蓋處冒煙,立即停泵,測量壓蓋處溫度高達(dá)110℃。

經(jīng)解體后發(fā)現(xiàn)是非聯(lián)端軸承內(nèi)圈與壓蓋產(chǎn)生了碰磨。為確認(rèn)碰磨原因,分別對以下幾個方面進(jìn)行了檢查:

1)檢查軸承箱孔用擋圈,未發(fā)現(xiàn)變形、脫落現(xiàn)象;

2)檢查非聯(lián)端軸承內(nèi)圈是否是否松脫,經(jīng)確認(rèn)未松脫,軸承內(nèi)圈與軸的配合緊力為0.02mm;

3)檢查聯(lián)軸器側(cè)軸承聯(lián)端軸承與軸的配合緊力,緊力值為0.01mm,軸承內(nèi)圈與軸的配合按設(shè)計規(guī)范為H7/n6,配合緊力值在0.017~0.033mm,該處的軸承與軸的配合緊力值偏小了0.007mm。

該泵原始設(shè)計,聯(lián)軸器軸承處的內(nèi)圈無軸用擋圈或鎖緊螺母(見圖7),泵的軸向力朝向泵入口側(cè),軸向力通過泵軸傳遞給軸承,軸承內(nèi)圈與軸的配合緊力產(chǎn)生的壓應(yīng)力,保證了軸不會在軸承內(nèi)圈產(chǎn)生位移。

圖7

但此泵已運行20多年,多次的檢修并拆裝軸承,必然會對泵軸產(chǎn)生磨損,與軸承配合處的軸段配合緊力降低,壓應(yīng)力隨之降低,壓應(yīng)力產(chǎn)生的摩擦力也隨之降低,當(dāng)軸向力大于摩擦力時(特別是泵啟動的瞬間,軸向力遠(yuǎn)大于正常運行時的軸向力),泵軸在聯(lián)端軸承內(nèi)圈產(chǎn)生移動,最終導(dǎo)致非聯(lián)端軸承內(nèi)圈碰磨到壓蓋。

找到了問題原因,為了防止再次發(fā)生類似故障,根據(jù)泵軸的結(jié)構(gòu)和軸承寬度,在軸上車了一個槽,用來安裝軸用擋圈(見圖8)。

圖8

泵回裝后試運行運,振動均在4.0mm/s以下,非聯(lián)端軸承處的溫度在45℃左右,聯(lián)端軸承處溫度在61℃左右。

與此泵一樣的2號離心泵聯(lián)端軸承處的溫度為50℃,雙列角接觸球軸承承受的負(fù)荷越大,溫度會越高,這說明1號離心泵的軸向力大于2號離心泵,單級單吸離心泵的軸向力是由葉輪前后壓差不一樣而產(chǎn)生的,意味著1號離心泵葉輪制造不規(guī)范。

二化水裝置其它離心泵也同樣存在承受軸向力的軸承內(nèi)圈處無束縛的設(shè)計,在以后的檢修中,需逐步對泵軸進(jìn)行改造。

通過對同一臺設(shè)備的兩次檢修,總結(jié)了以下的經(jīng)驗和教訓(xùn):

1)對于離心泵的檢修,轉(zhuǎn)子總成應(yīng)該做動平衡(轉(zhuǎn)子總成應(yīng)包含泵軸、葉輪、軸套、聯(lián)軸器等,不能缺少),不能憑經(jīng)驗認(rèn)為以前沒問題,現(xiàn)在就沒問題。

使用狀態(tài)監(jiān)測儀器對轉(zhuǎn)動設(shè)備進(jìn)行振動數(shù)據(jù)采集,利用科學(xué)的手段初步分析振動產(chǎn)生的原因,并指導(dǎo)檢修方向和重點,少繞一些彎路。

2)1號離心泵聯(lián)端軸承處的泵軸無鎖緊螺母或擋圈,屬于原始設(shè)計缺陷,在以后的檢修中,對類似的泵都進(jìn)行改造,避免以后再次發(fā)生此類故障。

如果泵軸與軸承內(nèi)圈配合無緊力了,必須修復(fù)該軸段或更換泵軸。

3)設(shè)備檢修數(shù)據(jù)的測量非常重要,不能憑經(jīng)驗,要以數(shù)據(jù)說話。

4)修改檢修作業(yè)卡,把軸承緊力、間隙值的范圍細(xì)化,加入做動平衡的作業(yè)內(nèi)容。

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