汽車覆蓋件拉深成形過程中易出現(xiàn)破裂、起皺與回彈的質量缺陷,其中,回彈缺陷是制約零件成形精度的主要因素,還可能使零件無法滿足基本的裝配要求。 為了解決零件的回彈問題,汽車企業(yè)在覆蓋件生產(chǎn)過程中常采用人工修正模具零件的方法,不僅耗時耗力,且模具設計和制造周期長。因此,快速精確地對成形零件回彈進行數(shù)值模擬和修模補償成為汽車覆蓋件沖壓成形模擬的研究熱點與難點。 基于此,以某汽車頂板作為研究對象,以非線性有限元分析軟件Dynaform為平臺,利用回彈補償法解決零件在沖壓成形過程中出現(xiàn)的回彈缺陷問題。 1 三維模型與材料選用 圖1 汽車頂板三維模型 圖1所示為某汽車頂板的三維模型,板料厚度為1mm,材料選用DC01型冷軋鋼板,其力學性能如表1所示。 2 工藝補充面設計 圖2 工藝補充設計 為確保最終產(chǎn)品達到圖紙要求,在產(chǎn)品原始結構上設計工藝補充面。研究表明,合理的工藝補充設計對于產(chǎn)品質量十分重要。通過將UGNX軟件與非線性有限元分析軟件Dynaform相結合的方式完成零件的工藝補充部分的設計,如圖2所示。 圖3 汽車頂板有限元模型 汽車頂板拉深成形過程中涉及拉深成形和沖孔修邊兩大工序,由于該零件為軸對稱體,為降低運算成本取其對稱部分建立有限元模型,如圖3所示。 1 基于Dynaform的汽車頂板拉深結果分析 圖4 汽車頂板拉深成形極限圖 圖5 汽車頂板拉深成形厚度分布云圖 由圖4所示的汽車頂板拉深成形極限圖與圖5所示的汽車頂板拉深成形厚度分布云圖可知,研究對象成形質量較好,厚度最小為0.939mm,對應減薄率僅為6.10%,符合最大減薄率不超過30%的要求。故該零件拉深成形過程中不會出現(xiàn)破裂與起皺現(xiàn)象,滿足企業(yè)的實際生產(chǎn)需求。 2 基于Dynaform的回彈分析 采用多步隱式分析方法,其中將單元公式設置為全局積分單元公式(full integrated shell element),并將積分點數(shù)設置為7個。 圖6 定義幾何約束點 為保證每次回彈分析的邊界條件一致,必須對該零件設置相同的約束點,并保證約束點定義在變形較小的位置。由于零件已進行對稱約束,只需定義2個約束點即可,如圖6所示。 圖7 第1次回彈分析結果 圖7所示為第1次回彈分析的結果,定義沿沖壓方向的反方向回彈量為正值,反之為負值。如圖7中A處所指,此處“*”號表明沿沖壓方向的反向發(fā)生了回彈,其值為19.048mm,此處為最大正向回彈;同理,圖7中B處所指,此處“O”號表明沿沖壓方向發(fā)生了回彈,其值約為-8.598mm,此處為最大反向回彈。 圖8 零件回彈前后對比 圖9 第1次回彈分析截面 為對比回彈前后板料的變形情況,采用圖8所示的方式對板料進行剖切可得如圖9所示的截面。通過觀察圖9可發(fā)現(xiàn):①零件AB段出現(xiàn)了嚴重的正向回彈缺陷;②零件BC段出現(xiàn)了嚴重的反向回彈缺陷;③對比零件AB段與BC段可知,零件在成形過程中出現(xiàn)了嚴重的扭曲現(xiàn)象,表現(xiàn)為回彈值出現(xiàn)了正負值。 基于以上分析,該零件在拉深成形過程中出現(xiàn)嚴重回彈缺陷并在回彈過程中出現(xiàn)了扭曲現(xiàn)象,如不能減小回彈量,實際生產(chǎn)的零件將無法保證裝配精度。 1 回彈補償機理 目前控制回彈缺陷的方法有2種:①通過工藝參數(shù)尋找最優(yōu)方案,改變板料成形時的應變狀態(tài)以降低回彈量;②通過修正模具零件型面或修改模具結構使沖壓件過正向成形,使板料卸載后的形狀與期望形狀符合或相近。 圖10 回彈補償流程 回彈補償原理的基本思路為:①利用Dynaform軟件對研究對象進行拉深成形分析;②對拉深成形結果進行回彈分析,若回彈量較大,無法滿足設計要求,在回彈單元節(jié)點上施加反向載荷,使之產(chǎn)生逆向變形;③將逆向變形后的型面形狀作為新的模具結構進行非線性有限元分析,重復執(zhí)行至零件的回彈量達到設計要求,其流程如圖10所示。 2 基于汽車頂板的回彈補償方案設計 利用回彈補償法修正汽車頂板模具零件的形狀,降低回彈量,其步驟如下。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 回彈補償結果分析 (a)第1次回彈補償分析結果 (b)第2次回彈補償分析結果 (c)第3次回彈補償分析結果 (d)第4次回彈補償分析結果 (e)第5次回彈補償分析結果 (f)第6次回彈補償分析結果 (g)第7次回彈補償后回彈分析結果 (h)第8次回彈補償后回彈分析結果 圖11 回彈補償分析結果 通過初次回彈補償對模具結構進行修改,使回彈量較大程度地減小,對比圖11(a)與圖7可知,最大正向回彈量由19.048mm降低至7.044mm;最大反向回彈量由-8.598mm降低至-5.690mm。 由于回彈量仍大于企業(yè)實際需要(2mm),需要逐一進行8次回彈補償。 圖12 8次回彈補償結果 對成形某汽車駕駛艙頂板的模具零件進行8次回彈補償,其結果如圖12所示,優(yōu)化前后的最大回彈量對比如表2所示,通過分析最大正、反向回彈量可得如下結論。 ![]() ![]() ![]() ▍ ▍內容來源:《模具工業(yè)》2019年第6期 |
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來自: 宋洋sy > 《05-沖壓及壓鑄工藝技術》