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山東某電廠4號機組異常停運分析報告

 有你才幸福4c0a 2019-03-21

一、事件分析

機組編號

四號

停機時間

2018年11月05日16:20

設(shè)備簡況:

山東XX電廠4號機組容量110MW,1996年3月投產(chǎn)。鍋爐型號WGZ-410/9.8-10為武漢鍋爐廠生產(chǎn);汽輪機型號為:N(C)110-8.83,型式為雙缸、沖動、供暖、冷凝式為北京重型電機廠生產(chǎn);發(fā)電機型號為: SQF-110-2雙水內(nèi)冷發(fā)電機為北京重型電機廠生產(chǎn)。#1循環(huán)泵型號為G48sh-22A、揚程18.5m、流量10000噸/時、配套雙速電機;#2循環(huán)泵1400sh-21、揚程22.3m、流量17000噸/時、配套雙速電機。

事前工況:

16:17機組負荷100MW,水塔水位1.82米,循環(huán)水溫度16℃,真空-96.48KPa,主汽壓力9.18MPa,主汽溫度536℃、給水流量360T/h、主汽流量403T/h。#1循環(huán)泵運行(低速運行),電流84.3A,出口壓力0.15MPa,凝汽器排水壓力0.1MPa,#1、3、5、6制粉系統(tǒng)運行,#6給水泵運行,#2、4制粉系統(tǒng),#7給水泵備用。

事件經(jīng)過:

16:17:07 發(fā)現(xiàn)#4機組真空由96.2kPa開始快速下降,快速減負荷,由100MW減到71MW,同時啟動備用的#1射水泵運行,立即翻閱檢查DCS各監(jiān)控畫面,檢查#1循環(huán)泵仍處于運行狀態(tài),#1循環(huán)泵電流由84.3A瞬間下降至53A并基本保持不變,就地檢查#1循環(huán)泵濾網(wǎng)(兩道濾網(wǎng))是否堵塞,就地檢查真空和軸封系統(tǒng)。#1循環(huán)泵就地電接點壓力表至機組跳閘后仍在正常值(0.14MPa)未發(fā)生變化。

16:20:34 凝汽器真空降至-60kPa機組跳閘,首出原因“凝汽器真空低”。

機組跳閘后,全面檢查發(fā)現(xiàn)#1循環(huán)泵負荷側(cè)泵軸斷裂,#1循環(huán)泵就地電接點壓力表仍在正常值(0.14MPa),分析可能是儀表管堵塞,其它無異常。

16:26啟動#2循環(huán)泵,17:05重新點火,17:35 沖轉(zhuǎn),18:00全速,18:09并列,18:55 投入脫硝系統(tǒng),19:02 NOX合格,19:45切換廠用電,20:00參數(shù)額定。

設(shè)備檢查情況:

1、檢查發(fā)現(xiàn)#1循環(huán)泵負荷側(cè)軸斷裂、軸瓦損壞;

2、就地#4立井(循環(huán)泵入口)溢水;

3、檢查循環(huán)泵兩道濾網(wǎng)未堵塞;

4、檢查#1循環(huán)泵出口電接點表管堵塞,就地疏通壓力表管。

原因分析:

#1循環(huán)泵泵軸發(fā)生斷裂電機未跳閘,且#1循環(huán)泵出口電接點壓力表管堵塞,低水壓信號未發(fā)出,#2循環(huán)泵未自啟,造成循環(huán)水中斷,凝汽器真空下降至跳機值,真空低保護動作,機組跳閘。

#4機組真空低跳機邏輯:

真空低于60kPa機組跳閘(壓力開關(guān)信號三取二)。

#4機組#2循環(huán)泵聯(lián)鎖啟動邏輯:

(1)#2循環(huán)泵投入“備用”位;

(2)#1循環(huán)泵“跳閘”信號來 或者 #1循環(huán)泵出口壓力低信號來

(3)#2循環(huán)泵未運行。

(1)、(2)、(3)條件均滿足,#2循環(huán)泵自啟動。

循環(huán)泵聯(lián)鎖信號的安裝及動作情況:

#1、#2循環(huán)泵僅在各自的出口管道上安裝有一只電接點壓力表,未安裝遠傳至DCS的壓力變送器;兩循環(huán)泵間有聯(lián)通管,但未裝設(shè)測量表計。本次#1循環(huán)泵發(fā)生斷軸后,#1循環(huán)泵出口壓力低信號因儀表管堵塞未觸發(fā),隨著壓力的降低,#2循環(huán)泵出口壓力低信號發(fā)出報警(該信號用于#2循環(huán)泵運行時,出口壓力低聯(lián)啟#1循環(huán)泵)。

泵軸斷裂原因待進一步分析。

暴露問題:

1、風(fēng)險辨識不到位。對未納入技術(shù)監(jiān)督管理范圍內(nèi)的泵軸,檢修中僅進行了表面宏觀檢查,泵軸內(nèi)部存在缺陷不能及時發(fā)現(xiàn)。

2、隱患排查不徹底。盡管機組檢修時對儀表管路進行過疏通,但循環(huán)水水質(zhì)差、雜質(zhì)較多(泥沙較多),未考慮到有堵塞儀表管的風(fēng)險。

防范措施:

1、待泵軸的斷裂原因分析明確后,制定相應(yīng)的防范措施。結(jié)合現(xiàn)在正在進行的機組檢修,對重要輔機大軸軸頸處進行全面檢查。

2、機組檢修時,將現(xiàn)有的循環(huán)水泵出口壓力Φ14儀表管更換為Φ18的不銹鋼儀表管,減輕堵塞。

3、將測量循環(huán)泵出口壓力的電接點壓力表更換為智能型帶就地數(shù)顯的羅斯蒙特3051壓力變送器,新增加循環(huán)泵出口母管壓力遠傳測點一個,提高熱工測量可靠性,便于實時壓力在線監(jiān)視。

4、完善循環(huán)泵聯(lián)啟邏輯,低水壓聯(lián)啟備用泵的條件修改為:“運行泵的出口壓力低”或“循環(huán)泵母管壓力低”任一條件滿足聯(lián)啟備用泵。

5、DCS中增加#1、#2循環(huán)泵出口壓力和循環(huán)泵出口母管壓力長時間數(shù)值不變報警(彈出窗口),便于及時發(fā)現(xiàn)并處理儀表管路的堵塞;增加循環(huán)泵電流突變速率報警(彈出窗口),便于運行人員及時發(fā)現(xiàn)循環(huán)泵設(shè)備異常。

6、對熱工報警按照分級原則重新梳理并完善,對于重要輔機、重要參數(shù)的報警要設(shè)置彈出窗口報警。

7、舉一反三,排查梳理各機組可能發(fā)生取壓管堵塞的重要壓力測點,匯總形成清單。對能夠引起設(shè)備誤動或拒動的測點,列為逢停必檢項目,并按照防范措施第4~6條進行相應(yīng)的邏輯修改和報警設(shè)置。

8、進一步強化各重要設(shè)備濾網(wǎng)的定期檢查和清理工作。

9、優(yōu)化機組補水方式,優(yōu)先補充水質(zhì)好的再生水,其次補充水質(zhì)較差的地表水。

附件1:4號機組停機曲線

附件2:1號循環(huán)泵軸照片

附件3:SOE記錄

end

來源:電力安全生產(chǎn)

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