關(guān)注 一、真空嚴(yán)密性的重要性 凝結(jié)器真空是發(fā)電廠重要的監(jiān)視參數(shù)之一,凝結(jié)器真空變化對汽輪機(jī)安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有較大影響。
所以在汽輪機(jī)運(yùn)行過程中,真空是一項(xiàng)非常重要的參數(shù),真空值的高低,直接影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性與安全性。 二、凝汽器真空壓力低的原因 (1)加熱器或除氧器事故疏水閥誤開,引起加熱器或除氧器汽水大量流到凝汽器,導(dǎo)致真空下降。 (2)大機(jī)或小機(jī)軸封系統(tǒng)故障或調(diào)整不當(dāng),大量空氣從汽輪機(jī)后汽封吸入引起真空快速下降。 (3)凝汽器循環(huán)冷卻水中斷或水量不足。循環(huán)水中斷,將出現(xiàn)凝汽器循環(huán)水進(jìn)口失壓的情況,導(dǎo)致汽輪機(jī)排汽溫度急驟升高,真空迅速降低。循環(huán)冷卻水量不足,不能滿足冷卻汽輪機(jī)全部排汽量的要求,將導(dǎo)致真空的逐漸下降。 (4)循環(huán)冷卻水進(jìn)口溫度高,必然會影響到汽輪機(jī)排汽的冷卻,進(jìn)而影響到機(jī)組的真空。 (5)凝汽器水位過高。凝汽器中凝結(jié)水液面超出熱井水位計(jì)上限,淹沒部分冷卻水管時,由于凝汽器汽側(cè)冷卻面積減少而使真空緩慢下降,嚴(yán)重時,如水位升高凝結(jié)水進(jìn)入抽氣管,則真空迅速下降。 (6)真空泵工作不正常,必然引起凝汽系統(tǒng)的不可溶氣體不斷增多,導(dǎo)致凝汽系統(tǒng)真空降低。 (7)真空系統(tǒng)不嚴(yán)密,漏入凝汽器汽側(cè)的空氣量增多,抽氣器超負(fù)荷工作引起真空下降。 機(jī)組運(yùn)行過程中如果出現(xiàn)真空下降的問題,排除比較常見的故障外,真空系統(tǒng)的泄漏是造成真空下降的主要原因。其主要現(xiàn)象為真空下降、真空泵電流增大等。 三、氦質(zhì)譜檢漏儀真空查漏法 系統(tǒng)原理如圖1所示。
試驗(yàn)中,將高靈敏度氦質(zhì)譜檢漏儀的吸槍架在真空泵排氣口;將氦氣噴灑到真空系統(tǒng)各個可能發(fā)生泄漏的區(qū)域,若有漏點(diǎn),氦氣將被負(fù)壓吸入到凝汽器中,由真空泵抽出,通過排氣口排到大氣中,吸槍會吸入部分帶有氦氣分子的氣體,檢漏儀便會顯示出檢測到的氦氣分子量。 漏點(diǎn)越大,被吸入的氦氣分子量就越多,從而被檢漏儀捕捉到的氦氣分子也越多,這樣就能準(zhǔn)確鎖定漏點(diǎn)的位置和大小。 某機(jī)組真空查漏現(xiàn)場測點(diǎn)清單: 四、經(jīng)濟(jì)性提高的推算 湖北某電廠210號汽輪機(jī)型號是N330-16.67/538/538型機(jī)組,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)其真空嚴(yán)密性為0.57kPa/min,采用氦質(zhì)譜檢漏儀發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn),進(jìn)行消缺后,真空嚴(yán)密性降為0.06kPa/min。在300MW負(fù)荷工況下,真空-95.2kPa變化為-97.2kPa。 300MW機(jī)組真空每升高1kPa,對熱耗影響1.0502%,對發(fā)電煤耗的影響3.099g/(kW·h)。本文所述機(jī)組經(jīng)真空查漏消缺后,機(jī)組真空提高約2kPa,煤耗下降6.198g/(kW·h),按照本文所述機(jī)組年利用4706小時計(jì)算,每年可節(jié)約發(fā)電燃煤9628.48噸煤,每年可節(jié)約發(fā)電成本481.4萬元。 |
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