《電力安全生產(chǎn)信息匯編》2017年第5期 1 問題描述 某發(fā)電廠 600MW 超臨界汽輪機(jī)組,2013 年 11 月凝汽器低壓側(cè)(B 側(cè))真空出現(xiàn)異常。480MW 負(fù)荷以上,B 側(cè)真空持續(xù)下跌,最低降低到-90kPa 以下,B 側(cè)排汽溫度由32℃上升到 47℃,同時(shí)高壓側(cè)(A 側(cè))真空、排汽溫度均正常。增開 1 臺循泵、增開真空均無明顯效果。機(jī)組真空嚴(yán)密性很好,在 100Pa/min 以下。 2 系統(tǒng)概述 該汽輪機(jī)為超臨界 600MW 供熱機(jī)組,于 2010 年8 月投產(chǎn)。型號為 CC600/573.8-24.2/4.2/1.0/538/566,為超臨界、一次中間再熱、兩級可調(diào)抽汽式、三缸四排汽、雙背壓汽輪機(jī)。凝汽器為雙壓凝汽器,A 側(cè)為高壓側(cè),B 側(cè)為低壓側(cè)。冷卻面積38000m2 ,設(shè)計(jì)壓力 4.9kPa,設(shè)計(jì)冷卻水量 66024m3 /h。冷卻水采用開式系統(tǒng),每臺機(jī)組配置 2 臺混流式循環(huán)水泵,循環(huán)水母管間設(shè)有聯(lián)絡(luò)門。冷卻水由 B 側(cè)進(jìn)入凝汽器,出口通過聯(lián)通管,進(jìn)入 A 側(cè),離開凝汽器。抽空氣管,高、低壓側(cè)通過 2 個(gè)固定孔板匯集成 1根母管,引出凝汽器,見圖 1。 B 側(cè)凝汽器的凝結(jié)水因位差在重力作用下,通過兩熱井間聯(lián)通管流入 A 側(cè),利用 A側(cè)較高的溫度加熱,并與A 側(cè)凝結(jié)水混合,再通過聯(lián)通管套管回水排入 B 側(cè),由 B側(cè)出水,進(jìn)入凝泵,見圖 2。 3 歷史情況 該機(jī)于 2013 年 11 月 8 日完成了 B 級檢修。B 修中凝汽器增加了 1 套真空保持系統(tǒng);循環(huán)水增加了二次濾網(wǎng);還對凝汽器冷卻管進(jìn)行了人工清洗。此前在 2012 年,2 臺機(jī)組均實(shí)施了循泵雙速改造。 B 修結(jié)束后,因水溫較低又有供熱,循泵采用單機(jī)單泵高速運(yùn)行。11 月 11 日,發(fā)現(xiàn) B 側(cè)凝汽器 500MW 負(fù)荷以上真空顯著下降,最大降幅達(dá) 8kPa,同時(shí)真空不穩(wěn)定。汽泵密封水回水排放地溝。 4 現(xiàn)場檢查試驗(yàn) (1)測點(diǎn)檢查。真空測點(diǎn)高、低壓凝汽器各 2 個(gè),位于凝汽器低旁進(jìn)口上部喉部位置,靠近軸封進(jìn)汽管。測點(diǎn)開口在凝汽器壁上,未伸入內(nèi)部。排汽溫度就地測點(diǎn)位于低壓缸外壁,每只低壓缸四角各 1 個(gè)。排汽溫度 DCS 測點(diǎn)共 4 個(gè),位于每個(gè)排汽缸左側(cè),靠近真空測點(diǎn)位置的喉部。DCS 真空和溫度測點(diǎn)均位于凝汽器喉部,近乎同一截面,位置是合適的,可避免溫度、壓力的不一致。 (2)系統(tǒng)檢查。真空和溫度測點(diǎn)靠近低壓旁路,檢查發(fā)現(xiàn)兩側(cè)低壓旁路均存在內(nèi)漏,在減溫水全關(guān)的情況下,A 側(cè)低旁后溫度 128℃,B 側(cè) 118℃。為了考察低旁泄漏的影響,打開 B 側(cè)低旁減溫水,站后溫度下降至 98℃,B 側(cè)排汽溫度由 37.69℃變?yōu)?38.07℃,B 側(cè)真空由-95.6kPa微降至-95.2kPa。由此看出,低壓旁路雖然內(nèi)漏,但對真空和排汽溫度的影響較小。 (3)現(xiàn)場參數(shù)檢查。 現(xiàn)場用紅外測溫儀對 2 只低壓排汽缸、凝汽器喉部、凝汽器下部等處壁溫進(jìn)行了測量,結(jié)果與 DCS 顯示數(shù)據(jù)基本吻合。低壓缸排汽溫度,無論是就地?cái)?shù)據(jù)、DCS 數(shù)據(jù)和測溫儀數(shù)據(jù)都基本一致,表明 B側(cè)排汽溫度偏高是真實(shí)的。分析 B 側(cè)凝汽器真空的變化,與排汽溫度變化一致,結(jié)合小機(jī)排汽溫度、小機(jī)其他運(yùn)行參數(shù)判斷,B側(cè)凝汽器真空測量可靠,真空偏低是真實(shí)的。 (4)真空泵啟停試驗(yàn)。11 日下午,2 號機(jī)負(fù)荷 600MW,增開 1 臺真空泵,2 臺泵運(yùn)行,20min 左右,真空無任何變化。稍后,負(fù)荷降至 560MW,停 2 臺真空泵,進(jìn)行真空嚴(yán)密性試驗(yàn)。7min 內(nèi),A 側(cè)真空緩慢下降,B 側(cè)真空幾乎無變化。結(jié)果表明,B 側(cè)凝汽器真空嚴(yán)密性良好,真空下降與真空泵運(yùn)行無關(guān)。 (5)循環(huán)水量的變化。據(jù)了解,2 號機(jī)負(fù)荷升高至 500MW 以上,真空不斷下降時(shí),曾啟動(dòng) 2 臺循泵,但兩側(cè)真空偏差仍較大,B 側(cè)依然偏低。此外,負(fù)荷升高、真空下降過程中,循環(huán)水溫升變化也較小。 5 原因分析 通過對現(xiàn)場參數(shù)檢查和運(yùn)行情況的了解,結(jié)合凝汽器的結(jié)構(gòu)分析,B 側(cè)真空下降的原因可能有: (1)凝汽器上部換熱管部分堵塞。上部蒸汽冷卻區(qū)冷卻面積不足,冷卻水流量不夠。負(fù)荷低時(shí),冷卻水尚能滿足,負(fù)荷升高后,排汽量增大,上部冷卻水和冷卻面積不夠,造成蒸汽冷卻不足,排汽積聚在喉部,真空下降排汽溫度升高。而從總體來看,堵管不多,冷卻水溫升增加不明顯,因此增開真空泵和循泵效果不明顯。 (2)凝汽器上部管束處有異物遮擋,如低壓缸隔熱罩、7 號、8 號低加隔熱罩、抽汽管道保護(hù)罩等,脫落平鋪于冷卻管上部,使排汽不能直接接觸上排冷卻管,造成排汽冷卻不足,排汽溫度升高。 (3)低壓凝汽器(B 側(cè))冷凝水至高壓凝汽器回水不暢。雜物堵塞進(jìn)口濾網(wǎng)、管道,或淋水盤噴嘴。在機(jī)組負(fù)荷升高凝水量增加時(shí),因堵塞回水不暢,使得低壓凝汽器水位升高,淹沒下部冷卻管,減少了蒸汽冷卻面積。 6 處理建議及結(jié)果 (1)分析有 3 種可能,一是水側(cè)冷卻管堵塞,另外 2 種是汽側(cè)異物遮擋和熱井聯(lián)通管堵塞,都與凝汽器內(nèi)遺留雜物沉積有關(guān)。2 號機(jī)剛剛完成了 B 級檢修,且實(shí)施了與凝汽器有關(guān)的改造工作(增加二次濾網(wǎng)、真空保持裝置),檢修施工中雜質(zhì)未清理干凈,造成管道濾網(wǎng)堵塞的可能較大。 (2)建議 1)利用低負(fù)荷機(jī)會(huì),將凝汽器半側(cè)隔離,檢查 B 側(cè)前后水室,重點(diǎn)檢查有無雜物遺留,堵塞上部冷卻管。 2)停機(jī)時(shí),進(jìn)入凝汽器熱井檢查。重點(diǎn)是凝水聯(lián)通管、進(jìn)口濾網(wǎng)等。 3)停機(jī)時(shí),由低壓排汽缸人孔門進(jìn)入凝汽器喉部,檢查排汽缸內(nèi)有無隔熱罩等雜物,凝汽器上部管束是否受影響。 (3)跟蹤結(jié)果:現(xiàn)場分析后不久,電廠利用低負(fù)荷機(jī)會(huì)隔離檢查了外側(cè)水室,未發(fā)現(xiàn)上部管道堵塞,也未發(fā)現(xiàn)水室內(nèi)有雜物。2014 年 2 月,利用停機(jī)機(jī)會(huì),檢查了熱井,發(fā)現(xiàn) B 側(cè)的凝水聯(lián)通管進(jìn)口濾網(wǎng)被雜物堵塞嚴(yán)重,影響凝水順暢地流入高壓側(cè)。隨后清理了濾網(wǎng),并對熱井進(jìn)行了全面檢查清理。處理后,B 側(cè)真空恢復(fù)了正常。 |
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