焦亞硫酸鈉技術(shù)
1、焦亞硫酸鈉工藝簡(jiǎn)介
二氧化硫氣體可以來自硫磺焚燒、硫鐵礦、硫化氫焚燒或其他尾氣,現(xiàn)以硫磺為例
1)硫磺經(jīng)過熔化、澄清、高效過濾后,由硫磺泵加入到焚硫爐。
2)空氣經(jīng)過壓縮、干燥、凈化后通焚硫爐,與硫磺焚燒生成SO2氣體(爐氣)。
3)爐氣經(jīng)過廢鍋冷卻回收蒸汽,再進(jìn)入除硫反應(yīng)器,除盡氣體中升華硫,得到純凈的SO2含量在20.5%(體積)的氣體。進(jìn)入焦鈉合成反應(yīng)釜。
4)純堿從純堿罐進(jìn)入配堿槽,與母液(首次配堿用自來水)混合配制成一定濃度的懸浮液。
5)配堿液通過泵打入第三級(jí)焦鈉反應(yīng)釜,與二級(jí)來的二氧化硫氣體反應(yīng)。
6)二氧化硫氣體從第一級(jí)反應(yīng)釜進(jìn)入,依次通過1、2、3、級(jí)反應(yīng)釜,尾氣進(jìn)入尾氣洗滌塔。
7)一級(jí)反應(yīng)釜物料合格后,將合格物料放入離心機(jī),實(shí)現(xiàn)固液分離,固體(濕品焦鈉)進(jìn)入氣流干燥器,采用熱風(fēng)干燥得到焦鈉成品。母液回用到配堿崗位。
8)一級(jí)物料放完后,將二級(jí)物料放至一級(jí),三級(jí)物料放至二級(jí),從配堿槽打入配堿液至三級(jí)釜。
2、焦亞硫酸鈉技術(shù)特點(diǎn)
序號(hào) |
技術(shù)先進(jìn)性
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備注
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1
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產(chǎn)品含量97.5%以上。顏色純白。
硫收率99.9%以上。處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
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很好的解決了合成副反應(yīng)對(duì)含量的影響,保證了產(chǎn)品的高含量。
設(shè)計(jì)完善的尾氣處理,并解決了系統(tǒng)水平衡,保證了硫回收率高于99.9%
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2
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對(duì)間歇排放的SO2設(shè)計(jì)了收集系統(tǒng)、對(duì)粉塵進(jìn)行控制,極大地改善了操作環(huán)境。
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對(duì)離心機(jī)、干燥進(jìn)料、配堿崗位的間歇排放氣體進(jìn)行了收集。車間無味道,徹底改變了以往焦亞硫酸鈉生產(chǎn)車間嗆得人睜不開眼的狀況。
配堿崗位采用了使用散裝純堿的工藝,配堿崗位環(huán)境徹底改善
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3
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采用SO3化學(xué)除硫,氣體潔凈度高,產(chǎn)品含量高。
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4
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爐氣中SO2含量達(dá)到20.5%,氧含量小于0.5%
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SO2含量高,降低了單位產(chǎn)品的氣體消耗量,節(jié)省能耗。
氧含量低,降低了副反應(yīng)發(fā)生量,提高了產(chǎn)品純度,保證了母液全閉路循環(huán)。
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4
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細(xì)節(jié)考慮周到,設(shè)計(jì)緊密結(jié)合實(shí)際生產(chǎn),確保一次開車成功。
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將多年的實(shí)際生產(chǎn)、操作經(jīng)驗(yàn)與設(shè)計(jì)結(jié)合,多次建設(shè),多次進(jìn)步,保證了先進(jìn)性與可靠性。
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3、質(zhì)量保證與消耗指標(biāo)
焦亞硫酸鈉產(chǎn)品質(zhì)量表
指標(biāo)名稱 |
單位
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指標(biāo)(保證值) |
主含量(以Na2S2O5計(jì))
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%
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≥97.5
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水不溶物
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%
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≤0.05
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澄清度
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澄清
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焦亞硫酸鈉消耗指標(biāo)表
序號(hào) |
名 稱
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單 位
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消耗定額
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期望值
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保證值
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1
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硫磺(折百)
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t
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0.335
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0.335
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2
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純堿(折百)
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t
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0.575
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0.575
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3
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動(dòng)力電 380V
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kwh
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130
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130
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4
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蒸汽 0.8MPa
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t
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-0.7t
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-0.7t
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5
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自來水
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t
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2.0
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2.0
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4、主要業(yè)績(jī)
序號(hào)
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年限
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服務(wù)單位
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服務(wù)內(nèi)容
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業(yè)績(jī)
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1
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2003-
2007
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浙江匯德隆
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3.2萬噸焦亞硫酸鈉裝置建設(shè):
1、提供焦亞硫酸鈉工藝包、
2、組織安裝、員工培訓(xùn)、組織開車、
3、實(shí)施管理并任總工、生技副總。
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1、一次開車成功
2、焦鈉含量全部97.5%以上,98以上的產(chǎn)品占8成。
3、焦鈉顏色純白。
4、離心機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,崗位環(huán)境清潔。
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2
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2005
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山東金海
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2.4萬噸焦亞硫酸鈉裝置建設(shè):
1、提供焦亞硫酸鈉工藝包、
2、指導(dǎo)安裝、員工培訓(xùn)、指導(dǎo)開車、
3、提供管理建議
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1、一次開車成功
2、焦鈉含量全部97.5%以上。
3、焦鈉顏色純白。
4、離心機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,崗位環(huán)境清潔。
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3
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2009
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湖北宜化
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5.0萬噸焦亞硫酸鈉裝置建設(shè):
1、提供焦亞硫酸鈉工藝包、
2、指導(dǎo)安裝、員工培訓(xùn)、指導(dǎo)開車、
3、提供管理建議
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1、一次開車成功(以硫酸裝置爐氣為原料,爐氣中SO2體積含量為8-10%)。
2、焦鈉含量全部97.5%以上。
3、焦鈉顏色純白。
4、離心機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,崗位環(huán)境清潔。
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4
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2011
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安徽中鹽紅四方
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5.0萬噸焦亞硫酸鈉裝置建設(shè):
1、提供焦亞硫酸鈉工藝包、
2、指導(dǎo)安裝、員工培訓(xùn)、指導(dǎo)開車、
3、提供管理建議
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建設(shè)中
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5、三廢治理
1)廢水:
本裝置無廢水排放
2)廢氣
1、廢氣來源及組成
本裝置廢氣主要來自合成尾氣、干燥尾氣、負(fù)壓引風(fēng)氣體。主要污染因子為二氧化硫,各部分氣體SO2大致含量如下:
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合成尾氣
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干燥尾氣
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引風(fēng)尾氣
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SO2含量(體積)
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0.5%
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0.5%
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0.3%
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2、廢氣治理措施
1)采用2級(jí)堿液逆流吸收的處理工藝。
2)吸收后的尾氣中SO2排放濃度小于50ppm。排放速率小于2kg/h。均優(yōu)于國(guó)家一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
3)吸收液回用到配堿崗位,硫和鈉離子無損失。
3、廢氣排放值和排放量
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合成尾氣
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干燥尾氣
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引風(fēng)尾氣
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排放濃度
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<50ppm
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<50ppm
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<50ppm
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排放速率
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<1kg/h
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<0.5kg/h
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<0.5kg/h
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3)固廢
本裝置無固廢排放
本文標(biāo)簽:焦亞硫酸鈉技術(shù),焦亞硫酸鈉工藝,焦亞硫酸鈉生產(chǎn),焦亞硫酸鈉裝置
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