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吉化雙苯廠硝基苯裝置爆炸事故(2005年11月13日)

 HUMIN9000 2014-05-20
2005111313時(shí)35分,吉林某石化公司雙苯廠硝基苯精制塔T102發(fā)生爆炸事故,造成8人死亡,60人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失6908萬元,并引發(fā)松花江水污染事件。
事故經(jīng)過
20051113,雙苯廠苯胺二車間化工二班班長徐某替休假的硝基苯精餾崗位內(nèi)操頂崗操作。根據(jù)硝基苯精餾塔T102塔釜液組成分析結(jié)果,應(yīng)進(jìn)行重組分的排液操作。10時(shí)10分,徐某進(jìn)行排殘液操作,在進(jìn)行該項(xiàng)操作前,錯(cuò)誤地停止了硝基苯初餾塔T101進(jìn)料,但沒有按照規(guī)程要求關(guān)閉硝基苯進(jìn)料預(yù)熱器E102加熱蒸汽閥,導(dǎo)致硝基苯初餾塔進(jìn)料溫度升高,在15分鐘內(nèi)溫度超過150量程上限,超溫過程一直持續(xù)到11時(shí)35分。
11時(shí)35分左右,徐某回到控制室發(fā)現(xiàn)超溫,關(guān)閉了硝基苯進(jìn)料預(yù)熱器蒸汽閥,硝基苯初餾塔進(jìn)料溫度開始下降,13時(shí)25分降至130.4
13時(shí)21分,徐某在T101進(jìn)料時(shí),再一次錯(cuò)誤操作,沒有按照投用換熱器應(yīng)先冷后熱的原則進(jìn)行操作,而是先開啟進(jìn)料預(yù)熱器的加熱蒸汽閥,7分鐘后,進(jìn)料預(yù)熱器溫度再次超過150量程上限。13時(shí)34分啟動(dòng)了硝基苯初餾塔進(jìn)料泵向進(jìn)料預(yù)熱器輸送粗硝基苯,當(dāng)溫度較低的26粗硝基苯進(jìn)入超溫的進(jìn)料預(yù)熱器后,由于溫差較大,加之物料急劇氣化,造成預(yù)熱器及進(jìn)料管線法蘭松動(dòng),導(dǎo)致系統(tǒng)密封不嚴(yán),空氣被吸入到系統(tǒng)內(nèi),與T101塔內(nèi)可燃?xì)怏w形成爆炸性氣體混合物,硝基苯中的硝基酚鈉鹽受震動(dòng)首先發(fā)生爆炸,繼而引發(fā)硝基苯初餾塔和硝基苯精餾塔相繼發(fā)生爆炸,而后引發(fā)裝置火災(zāi)和后續(xù)爆炸。
本次事故造成8人死亡,1人重傷,59人輕傷。事故發(fā)生時(shí),在現(xiàn)場作業(yè)和巡檢的6名員工當(dāng)場死亡;與雙苯廠一墻之隔的某農(nóng)藥公司一名員工在本單位廠房內(nèi)作業(yè)時(shí)受爆炸沖擊受傷,經(jīng)搶救無效死亡;某通信公司一名員工在距事故現(xiàn)場1000 m以外的路上騎摩托車時(shí)被爆炸碎片擊成重傷,經(jīng)搶救無效于121死亡。在受傷人員中有23名員工,其它為企業(yè)外人員。
本次爆炸直接涉及到的設(shè)備有硝基苯初餾塔T101、硝基苯精餾塔T1022個(gè)粗硝基苯罐、2個(gè)硝酸罐、苯胺水罐、精硝基苯罐、空氣罐、氮?dú)夤蕖錃饩彌_罐、2個(gè)苯胺捕集器等設(shè)備、管架和原料罐區(qū)1個(gè)精硝基苯罐、2個(gè)苯罐等,爆炸事故造成周邊的企業(yè)和居民住宅的門窗一定程度的破壞。直接經(jīng)濟(jì)損失為6908.28萬元。
2  爆炸事故原因
2.1 直接原因
硝基苯精制崗位外操人員徐某違反操作規(guī)程,在停止粗硝基苯進(jìn)料后,未關(guān)閉預(yù)熱器蒸氣閥門,導(dǎo)致預(yù)熱器內(nèi)物料氣化;恢復(fù)硝基苯精制單元生產(chǎn)時(shí),再次違反操作規(guī)程,先打開了預(yù)熱器蒸氣閥門加熱,后啟動(dòng)粗硝基苯進(jìn)料泵進(jìn)料,引起進(jìn)入預(yù)熱器的物料突沸并發(fā)生劇烈振動(dòng),使預(yù)熱器及管線的法蘭松動(dòng)、密封失效,空氣吸入系統(tǒng),由于摩擦、靜電等原因,導(dǎo)致硝基苯精餾塔發(fā)生爆炸,并引發(fā)其它裝置、設(shè)施連續(xù)爆炸。
2.2 間接原因
1)工廠、車間的生產(chǎn)指揮失控。重組分的排液操作,屬正常間斷操作,不應(yīng)切斷進(jìn)料,但從上午10時(shí)10分開始切斷進(jìn)料,排液操作,直到下午1時(shí)3437秒的爆炸,整個(gè)過程只有一名班長在操作,安全生產(chǎn)指揮處于嚴(yán)重失控狀態(tài)。
2)工廠、車間生產(chǎn)管理不嚴(yán)格,工作中有章不循,排液操作是每隔710天進(jìn)行一次不定期的間歇式常規(guī)操作,對于一項(xiàng)常規(guī)的簡單操作,卻反復(fù)出現(xiàn)操作錯(cuò)誤,反映了工廠操作規(guī)程執(zhí)行不嚴(yán),管理不到位。
3)操作員徐某在常規(guī)的化工工藝操作過程中,多次出現(xiàn)錯(cuò)誤操作,暴露出崗位操作人員技術(shù)水平低、業(yè)務(wù)能力差,反映出在員工素質(zhì)的培訓(xùn)方面不扎實(shí),員工在應(yīng)知應(yīng)會(huì)方面還不能適應(yīng)安全生產(chǎn)的基本要求。
4)生產(chǎn)技術(shù)管理存在問題。在車間工藝規(guī)程和崗位操作法中,對于該崗位在排液操作中應(yīng)注意的問題,以及崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、削減措施沒有明確,對超溫可能帶來的嚴(yán)重后果,也沒有在規(guī)程中提示應(yīng)加以注意。工藝規(guī)程對裝置的技術(shù)特點(diǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)沒有明確闡述,崗位操作法缺乏指導(dǎo)性和可操作性。
5)工廠、車間在生產(chǎn)組織上存在漏洞,在整個(gè)排液操作中,只有班長一人里外操作,缺少相互配合。班長在外操作時(shí),操作室無人監(jiān)控溫度,也無人對溫度控制負(fù)責(zé),在超溫后無人進(jìn)行及時(shí)的調(diào)節(jié)或匯報(bào),使得操作嚴(yán)重失控,導(dǎo)致事故。
污染事件的原因
3.1直接原因
工廠沒有事故狀態(tài)下防止受污染的清凈下水流入松花江的措施,爆炸事故發(fā)生后,未能及時(shí)采取有效措施,導(dǎo)致泄漏出來的部分物料和循環(huán)水及搶救事故現(xiàn)場消防水與殘余物料的混合物流入松花江。
 3.2間接原因

工廠對可能發(fā)生的事故會(huì)引發(fā)水體污染問題沒有進(jìn)行深入研究,有關(guān)應(yīng)急預(yù)案有重大缺失;事故應(yīng)急救援指揮部對水污染估計(jì)不足,重視不夠,未提出防控措施和要求。

 

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