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加壓過濾機和板框壓濾機的應(yīng)用比較

 HUMIN9000 2014-05-13

  本文對比了技改后新上的進口HBF一5120/10型加壓過濾機和原用的國產(chǎn)XMZ75O型板框壓濾機的結(jié)構(gòu)特點、工作原理、工藝過程的不同,著重分析了兩者性能上的差別?;谠诒緩S的實際使用和產(chǎn)生的效益,展望了加壓過濾機在煤泥水處理上的應(yīng)用前景。
1 煤泥水系統(tǒng)改造
1.1選煤廠概況
    神華集團準格爾能源公司選煤廠設(shè)計能力12Mto  1996年投產(chǎn),主要采用跳汰選煤,煤泥水處理使用6臺板框壓濾機。為進一步提高洗選能力,2001年增加了一套重介旋流器選煤系統(tǒng)。原板框壓濾機效果較差,產(chǎn)品外水一直偏高,無法進產(chǎn)品倉,只能落地晾干,低價出售。重介系統(tǒng)上馬后,煤泥量大大增加,原有設(shè)備不能滿足生產(chǎn),所以更新引進2臺HBF-S 120/10型加壓過濾機。
1.2壓濾系統(tǒng)改造
    利用原來廠房,拆除4臺板框壓濾機,并在其位置上安裝2臺加壓過濾機。煤漿來源仍然是原來的耙式濃縮機底流,原來的底流泵保留不變。產(chǎn)品運輸方面,將煤泥運輸膠帶從原來的煤泥落地改到末煤上倉膠帶上面,煤泥直接進產(chǎn)品倉,與末煤混配作為產(chǎn)品銷售。
2加壓過濾機和板框壓濾機結(jié)構(gòu)與原理
2.1加壓過濾機
    HBF-S 120/10型加壓過濾機,主要由壓力罐、主軸、濾扇、礦漿槽、罐內(nèi)刮板輸送機、卸料閘門、煤漿泵和液壓系統(tǒng)等組成。其結(jié)構(gòu)相當(dāng)于將一個真空壓濾機安裝在一個密閉的加壓倉中。給加壓倉施加高壓空氣,同時主軸不斷轉(zhuǎn)動,煤粒附著在濾布上。然后,由反吹風(fēng)吹落到下面的刮板機上,再通過交替動作的兩道卸料閘門完成一個周期。其特點是連續(xù)生產(chǎn),間斷卸料。
2.2 板框壓濾機
    板框壓濾機作為固液分離設(shè)備,應(yīng)用歷史悠久。它主要由液壓系統(tǒng)、油缸、頭板、尾板、濾板和機架等組成。煤漿由泵給人濾板之間,泵的壓力使煤漿中的水分壓出,煤泥留在濾室內(nèi)。壓力達到設(shè)定值后,泵停止工作,然后液壓系統(tǒng)工作,松開頭板,再拉開濾板卸下煤餅。一個循環(huán)包括頂緊濾板、壓濾、松開濾板、卸料4個階段,間斷工作。

3對比分析
3.1 能耗比
    與板框壓濾機相比,加壓過濾機的配套設(shè)備增加了兩臺空壓機(一臺備用)。正常情況下,兩臺加壓過濾機同時工作,一臺空壓機的供風(fēng)足夠使用。所以,一臺加壓過濾機實際生產(chǎn)起來,耗能應(yīng)折算為130+225,即355 kW左右。板框壓濾機是間斷工作,其高低壓煤漿泵與液壓系統(tǒng)在實際生產(chǎn)中都有一部分時間不工作。相同時間總能耗按總功率的50%計算,為120 kW左右。加壓過濾機處理能力是70 rlh,板框壓濾機19 t/h。所以,煤泥耗電,加壓過濾機是5一5.5 kW/t,板框壓濾機是6一6.5 kW/t(這里不包括其它設(shè)備耗電)。所以,加壓過濾機比板框壓濾機噸煤耗電要低1kW .h左右。3.2人力消耗    過去4臺板框壓濾機,每臺要一人操作,而且卸料過程中很容易出現(xiàn)濾板歪斜情況。要人工將濾板扳正,所以,人員都是年輕力壯的男職工。由于煤泥水分大,不能作為產(chǎn)品,只能運到煤泥堆放場晾干,然后低價出售。在煤泥轉(zhuǎn)載膠帶處,又要設(shè)一個崗位,安排一名職工專門看守、啟停膠帶裝車,而且每個班要有兩臺自卸車才能周轉(zhuǎn)過來。實際上,4臺板框壓濾機每班有7人工作,還要額外配兩臺30 t的自卸車。3.3初期投資    每臺加壓過濾機投資近1 000萬元,每臺板框壓濾機近100萬元。實際上,兩臺加壓過濾機的生產(chǎn)效率和產(chǎn)生的效益遠遠大于6臺板框壓濾機。3.4配件消耗    加壓過濾機的主要消耗部件是濾布和充氣密封圈?,F(xiàn)用的尼龍濾布平均壽命可達18個月以上,充氣密封圈壽命可在4個月左右。目前已國產(chǎn)化,成本大大降低。板框壓濾機主要消耗的濾布,平均壽命6個月。經(jīng)對比,平均每年的配件總消耗費用,兩臺加壓過濾機原來6臺板框壓濾機的1.6倍左右。3.5直接經(jīng)濟效益    過去,晾干的煤泥售價在十幾元,末煤價格70元左右?,F(xiàn)在,煤泥完全摻人末煤中作為產(chǎn)品銷售。該廠加壓過濾機投產(chǎn),近6年,累計生產(chǎn)煤泥已達184萬t,多創(chuàng)造效益9 000多萬元。加壓過濾機噸煤耗電降1 kW·h,6年累計節(jié)電約184萬kW·h,為60多萬元。另外,兩臺加壓過濾機由一名工人操作即可,算上空壓機操作人員總共兩個人。相同的產(chǎn)量,如果用板框壓濾機,原來6臺板框壓濾機要全部運轉(zhuǎn),自卸車也要增加一臺,即需要10人才能達到。使用加壓過濾機減少了8個工作崗位,按每人每年3.5萬元計算,每年少支出工資近30萬元。    自改造完成已6年時間。該機性能優(yōu)越,故障率較低,煤泥的外水分能控制在18%之內(nèi)。比過去降低了8%左右,煤泥進產(chǎn)品倉,解決煤泥外排難題,而且保護了環(huán)境,有較好的社會效益和經(jīng)濟效益。目前2次擴建的8 Mt塊煤淺槽重介系統(tǒng),其煤泥水處理仍采用該設(shè)備,效果良好。

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